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I.Ae. 37

El FMA I.Ae. 37 fue un prototipo de avión birreactor argentino, desarrollado en 1953 por el profesor Reimar Horten. Se construyó a nivel planeador en madera a escala real que realizó varios vuelos de demostración. El proyecto fue cancelado en 1960.

I.Ae. 37 Ala Delta


Tipo Caza
Fabricante  Argentina Fábrica Militar de Aviones
Diseñado por Reimar Horten
Primer vuelo 1 de octubre de 1954 (planeador)[1]
1961 (prototipo)
N.º construidos 1 prototipo
Variantes FMA I.Ae. 48
  • 2.2 Rendimiento
  • 2.3 Armamento
  • Historia

    En el marco del Primer Plan Quinquenal, el gobierno de Juan Domingo Perón decide dar un fuerte impulso a la industria pesada y a la industria de defensa, y con ello a la industria aeronáutica argentina.

    Bajo dicha acción política, el IAME comienza a construir con materiales locales los fuselajes, y emprende la fabricación de motores radiales aeronáuticos, colocándose Argentina a la vanguardia de la industria de aviación latinoamericana.

    Asimismo, la década de 1950 contempló una serie de avances técnicos muy amplios en el campo aeronáutico. Argentina inició en 1946 el desarrollo de un avión a reacción - el I.Ae 27 Pulqui I - y en inicios de 1947 el reactor con alas en flecha I.Ae. 33 Pulqui II.

    Producido ya el primer vuelo supersónico controlado y a nivel en 1947 en los Estados Unidos, se previó la necesidad de un aparato nacional capaz de lograr tales performances para estudio, pero que pudiese ser adaptado a tareas de combate.

    Diseño

    Reimar Horten, famoso diseñador alemán y pionero de las configuración ala volante, comenzó a trabajar en el anteproyecto del I.Ae. 37 en 1952, luego de una serie de trabajos de investigación al respecto realizados en 1951.

    Especificó y proyectó un avión birreactor supersónico, que utilizaba una estructura alar en delta, con entradas de aire a cada lado de la nariz. El piloto controlaba el aparato en una novedosa posición prono (acostado, apoyando el mentón en un soporte acolchado), lo cual permitía una amplia visión a través de la carlinga-nariz acristalada.

    Pruebas y evaluaciones

    Como prueba de concepto que auxiliaran en el diseño supersónico, se proyectaron en la Fábrica Militar de Aviones las fases para lograr el vuelo de avión supersónico, Esto era lo corriente en una era donde no existía la técnica computada para asistir en el diseño o fabricación aeronáutica.

    Primera fase

    Esta involucraba la creación de maquetas lanzables en madera, y el estudio de las características de las mismas. En 1953 se construyó rápidamente un modelo de madera compensada en escala 1:10 y 5 kilogramos, a fin de realizar los estudios de planta alar, vibraciones, etc. A este se lo lanzaba catapultándolo sobre el lago San Roque por medio de elásticos tipo sandow y se filmaba su planeo con cámaras de alta velocidad (4000 cuadros por segundo). Conforme se comprobó en el planeador de pequeña escala y sus buenas características de vuelo, se construyó otro planeador a escala 1:5 con 22 kilogramos, que confirmó el éxito del planteo novedoso de Horten y las posibilidades de control, así como permitió prever su amplia envolvente de vuelo y prevenir fallas de control.

    Los estudios en el túnel de viento permitieron continuar la etapa de cálculos, haciendo uso de modelos de acero inoxidable a escala 1:25, con velocidades aerodinámicas supersónicas de hasta 2000 kilómetros por hora, que avalaron la performance del ala en condiciones transónicas, supersónicas e hipersónicas.

    Segunda fase

     
    I.A.37, planeador en madera

    La segunda fase previó construir un planeador en madera en escala 1:1, como prototipo de control y de estructura general. El mismo se construyó durante los primeros meses del año 1954.

    Se trataba de un avión con un ala delta de perfil simétrico con flecha de 47º y 10% de cuerda, 0º de diedro e incidencia, y dotada con elevones de duraluminio, accionados por unos cuernos de control. La deriva vertical era monocoque, también en duraluminio, y portaba un timón de dirección accionable con unos pedales a presión. El aparato contaba con cuatro frenos aerodinámicos deplegables hidráulicamente al unísono, dos en la parte inferior del ala y dos en la parte superior. La cabina prone estaba cubierta por una aguzada nariz acristalada formada en plexiglás de 11 milímetros de espesor. El tren de aterrizaje era triciclo fijo, amortiguado oleoneumáticamente, con la rueda de nariz más elevada que las alares auxiliares, lo que le otorgaba en tierra una posición de incidencia positiva característica.

     
    Jorge Conan Doyle en la cabina del FMA I.A.37P

    Ya para septiembre de 1954 estaban concluidas las pruebas estáticas y realiza su primer vuelo como planeador el primero de octubre de 1954, comandado por el Primer Teniente Jorge Conan Doyle. El planeador fue remolcado por el trimotor Junkers Ju-52/3M perteneciente a la FMA pilotado por el Primer Teniente Nelio González. Durante este vuelo Conan Doyle se desprende del avión remolque y aprecia las excelentes características de vuelo del prototipo, finalizando su vuelo a vela con una maniobra de acrobacia.

    Durante esta etapa evaluativa en el planeador se completaron más de 50 horas de vuelo a vela divididas en más de un centenar y medio de ocasiones, en el cual se reporta la cómoda posición de manejo y la facilidad para el aterrizaje, si bien el piloto nunca había volado en posición prono.

    Tercera fase

     
    FMA I.A. 37 planeador, finalizado con su esquema de la bandera argentina en la deriva, y orlados rojos en los bordes de ataque.

    En enero de 1955 y en vista del buen desempeño del planeador de madera, se comenzó con la tercera fase del programa. La misma implicaba la construcción de un prototipo metálico en duraluminio, motorizado por un reactor Rolls-Royce Derwent V, unidad que erogaba 1.642 kilogramos de empuje a 14.000 vueltas. Este tipo de motor a reacción ya existía en la Argentina (era utilizado por los Gloster Meteor de la Fuerza Aérea Argentina) y si bien era adecuado para impulsar el prototipo metálico, no contaba con la potencia deseada por Horten. El avión en tanto podría contar con hasta 1.700 litros de combustible para su motor, divididos en tres tanques internos (dos depósitos alares y uno ventral), que le otorgarían 2 horas de autonomía. Para estabilizar mejor al reactor en las tareas de despegue y aterrizaje se le incorporaría un tren de aterrizaje retraíble hidráulicamente y de tipo ventral (una rueda grande al centro y tren de nariz, más dos ruedas subalares auxiliares), con frenos Dunlop.

    Sin embargo, la construcción se ve interrumpida temporalmente a mediados 1955 tras los sucesos que llevaron al derrocamiento de Juan Perón y el advenimiento del gobierno de facto de la autoproclamada Revolución Libertadora.

    Durante este período de interrupción que se extendió hasta 1956, Reimar Horten estudió los resultados y volvió al tablero, planteando una serie de modificaciones. Si bien cómoda y sencilla, la posición prono no había demostrado las bondades que se habían supuesto en la etapa de anteproyecto: a finales de la década del 1940 se teorizaba que dicha posición permitiría al piloto resistir mayores cargas G negativas, pero finalmente el advenimiento de trajes anti-g terminaron por resolver dicho problema. Asimismo, si bien la visibilidad hacia abajo y arriba desde la máquina eran excelentes, la visibilidad hacia atrás - necesaria en una máquina de combate - era nula. El Profesor Horten modificó entonces la estructura delantera de la tercera fase de desarrollo para incorporar una cabina convencional con carlinga abatible hacia la derecha, formada en acrílico.

     
    Modelo modificado con una cabina o carlinga normal en 1956.

    Mientras tanto se reiniciaron los vuelos en el planeador de madera reacondicionado, se continuó con la construcción del avión metálico según la nueva configuración. Sin embargo, la nueva realidad política del país - en la cual las autoridades de facto dieron escasa prioridad a los trabajos aeronáuticos - conllevó a un ritmo de trabajo reducido y con grandes retrasos en la Fábrica. Estas modificaciones y retrasos implicaron la desavenencia del proyecto de Horten (que originalmente había estipulado el vuelo a reacción subsónico para 1956), y los tiempos se extendieron en una era donde la aeronáutica avanzaba a pasos agigantados.

    Cuarta fase

    Para esta etapa planificada originalmente para 1957, el Profesor Horten había contemplado el reemplazo del único motor Derwent V del prototipo metálico de la tercera etapa por dos Rolls-Royce Avon III, que otorgaban 2.948 kilogramos de empuje unitario, y que en los papeles le permitirían al avión lograr alcanzar los 1.300 kilómetros por hora en altura. Pasado ese momento, este nuevo esquema motriz no llegó a pasar del estadio de estudio de desarrollo, en vistas de la reorientación del proyecto.

    Conclusión

    En 1957 el proyecto de vuelo supersónico, si bien prometedor y con un gran avance en el prototipo metálico, se aprecia retrasado con los tiempos originales. En 1958 se acepta la propuesta de pasar a un segundo plano con el proyecto del I.Ae.37 (conceptuado ahora por las autoridades de facto para cumplimentar el rol de entrenador transónico), y proponer un nuevo caza interceptor supersónico más potente, con dos motores en góndolas subalares (el I.Ae. 48), del cual se esperaba que alcanzase una velocidad de Mach 2.2. Sin embargo, ambos proyectos fueron cancelados en 1961 como una medida de economía del ministro Álvaro Alsogaray, ya durante el gobierno de Arturo Frondizi.[2]

    Especificaciones

     


    Características generales

    Rendimiento

    Armamento

    • Cañones: 2 de 20mm Hispano Suiza 804 en el piso de la cabina


    Referencias

    1. Rivas, pp. 172–72

    Enlaces externos

    • I.Ae 37
    • F.M.A. Fábrica Militar de Aviones/Military Aircraft Factory - Militariarg.com
    • I.Ae 37
    • I.Ae. 37 schematic
    •   Datos: Q616035
    •   Multimedia: FMA I.Ae. 37

    prototipo, avión, birreactor, argentino, desarrollado, 1953, profesor, reimar, horten, construyó, nivel, planeador, madera, escala, real, realizó, varios, vuelos, demostración, proyecto, cancelado, 1960, deltatipocazafabricante, argentina, fábrica, militar, av. El FMA I Ae 37 fue un prototipo de avion birreactor argentino desarrollado en 1953 por el profesor Reimar Horten Se construyo a nivel planeador en madera a escala real que realizo varios vuelos de demostracion El proyecto fue cancelado en 1960 I Ae 37 Ala DeltaTipoCazaFabricante Argentina Fabrica Militar de AvionesDisenado porReimar HortenPrimer vuelo1 de octubre de 1954 planeador 1 1961 prototipo N º construidos1 prototipoVariantesFMA I Ae 48 editar datos en Wikidata Indice 1 Historia 1 1 Diseno 1 2 Pruebas y evaluaciones 1 2 1 Primera fase 1 2 2 Segunda fase 1 2 3 Tercera fase 1 2 4 Cuarta fase 1 3 Conclusion 2 Especificaciones 2 1 Caracteristicas generales 2 2 Rendimiento 2 3 Armamento 3 Referencias 4 Enlaces externosHistoria EditarEn el marco del Primer Plan Quinquenal el gobierno de Juan Domingo Peron decide dar un fuerte impulso a la industria pesada y a la industria de defensa y con ello a la industria aeronautica argentina Bajo dicha accion politica el IAME comienza a construir con materiales locales los fuselajes y emprende la fabricacion de motores radiales aeronauticos colocandose Argentina a la vanguardia de la industria de aviacion latinoamericana Asimismo la decada de 1950 contemplo una serie de avances tecnicos muy amplios en el campo aeronautico Argentina inicio en 1946 el desarrollo de un avion a reaccion el I Ae 27 Pulqui I y en inicios de 1947 el reactor con alas en flecha I Ae 33 Pulqui II Producido ya el primer vuelo supersonico controlado y a nivel en 1947 en los Estados Unidos se previo la necesidad de un aparato nacional capaz de lograr tales performances para estudio pero que pudiese ser adaptado a tareas de combate Diseno Editar Reimar Horten famoso disenador aleman y pionero de las configuracion ala volante comenzo a trabajar en el anteproyecto del I Ae 37 en 1952 luego de una serie de trabajos de investigacion al respecto realizados en 1951 Especifico y proyecto un avion birreactor supersonico que utilizaba una estructura alar en delta con entradas de aire a cada lado de la nariz El piloto controlaba el aparato en una novedosa posicion prono acostado apoyando el menton en un soporte acolchado lo cual permitia una amplia vision a traves de la carlinga nariz acristalada Pruebas y evaluaciones Editar Como prueba de concepto que auxiliaran en el diseno supersonico se proyectaron en la Fabrica Militar de Aviones las fases para lograr el vuelo de avion supersonico Esto era lo corriente en una era donde no existia la tecnica computada para asistir en el diseno o fabricacion aeronautica Primera fase Editar Esta involucraba la creacion de maquetas lanzables en madera y el estudio de las caracteristicas de las mismas En 1953 se construyo rapidamente un modelo de madera compensada en escala 1 10 y 5 kilogramos a fin de realizar los estudios de planta alar vibraciones etc A este se lo lanzaba catapultandolo sobre el lago San Roque por medio de elasticos tipo sandow y se filmaba su planeo con camaras de alta velocidad 4000 cuadros por segundo Conforme se comprobo en el planeador de pequena escala y sus buenas caracteristicas de vuelo se construyo otro planeador a escala 1 5 con 22 kilogramos que confirmo el exito del planteo novedoso de Horten y las posibilidades de control asi como permitio prever su amplia envolvente de vuelo y prevenir fallas de control Los estudios en el tunel de viento permitieron continuar la etapa de calculos haciendo uso de modelos de acero inoxidable a escala 1 25 con velocidades aerodinamicas supersonicas de hasta 2000 kilometros por hora que avalaron la performance del ala en condiciones transonicas supersonicas e hipersonicas Segunda fase Editar I A 37 planeador en madera La segunda fase previo construir un planeador en madera en escala 1 1 como prototipo de control y de estructura general El mismo se construyo durante los primeros meses del ano 1954 Se trataba de un avion con un ala delta de perfil simetrico con flecha de 47º y 10 de cuerda 0º de diedro e incidencia y dotada con elevones de duraluminio accionados por unos cuernos de control La deriva vertical era monocoque tambien en duraluminio y portaba un timon de direccion accionable con unos pedales a presion El aparato contaba con cuatro frenos aerodinamicos deplegables hidraulicamente al unisono dos en la parte inferior del ala y dos en la parte superior La cabina prone estaba cubierta por una aguzada nariz acristalada formada en plexiglas de 11 milimetros de espesor El tren de aterrizaje era triciclo fijo amortiguado oleoneumaticamente con la rueda de nariz mas elevada que las alares auxiliares lo que le otorgaba en tierra una posicion de incidencia positiva caracteristica Jorge Conan Doyle en la cabina del FMA I A 37P Ya para septiembre de 1954 estaban concluidas las pruebas estaticas y realiza su primer vuelo como planeador el primero de octubre de 1954 comandado por el Primer Teniente Jorge Conan Doyle El planeador fue remolcado por el trimotor Junkers Ju 52 3M perteneciente a la FMA pilotado por el Primer Teniente Nelio Gonzalez Durante este vuelo Conan Doyle se desprende del avion remolque y aprecia las excelentes caracteristicas de vuelo del prototipo finalizando su vuelo a vela con una maniobra de acrobacia Durante esta etapa evaluativa en el planeador se completaron mas de 50 horas de vuelo a vela divididas en mas de un centenar y medio de ocasiones en el cual se reporta la comoda posicion de manejo y la facilidad para el aterrizaje si bien el piloto nunca habia volado en posicion prono Tercera fase Editar FMA I A 37 planeador finalizado con su esquema de la bandera argentina en la deriva y orlados rojos en los bordes de ataque En enero de 1955 y en vista del buen desempeno del planeador de madera se comenzo con la tercera fase del programa La misma implicaba la construccion de un prototipo metalico en duraluminio motorizado por un reactor Rolls Royce Derwent V unidad que erogaba 1 642 kilogramos de empuje a 14 000 vueltas Este tipo de motor a reaccion ya existia en la Argentina era utilizado por los Gloster Meteor de la Fuerza Aerea Argentina y si bien era adecuado para impulsar el prototipo metalico no contaba con la potencia deseada por Horten El avion en tanto podria contar con hasta 1 700 litros de combustible para su motor divididos en tres tanques internos dos depositos alares y uno ventral que le otorgarian 2 horas de autonomia Para estabilizar mejor al reactor en las tareas de despegue y aterrizaje se le incorporaria un tren de aterrizaje retraible hidraulicamente y de tipo ventral una rueda grande al centro y tren de nariz mas dos ruedas subalares auxiliares con frenos Dunlop Sin embargo la construccion se ve interrumpida temporalmente a mediados 1955 tras los sucesos que llevaron al derrocamiento de Juan Peron y el advenimiento del gobierno de facto de la autoproclamada Revolucion Libertadora Durante este periodo de interrupcion que se extendio hasta 1956 Reimar Horten estudio los resultados y volvio al tablero planteando una serie de modificaciones Si bien comoda y sencilla la posicion prono no habia demostrado las bondades que se habian supuesto en la etapa de anteproyecto a finales de la decada del 1940 se teorizaba que dicha posicion permitiria al piloto resistir mayores cargas G negativas pero finalmente el advenimiento de trajes anti g terminaron por resolver dicho problema Asimismo si bien la visibilidad hacia abajo y arriba desde la maquina eran excelentes la visibilidad hacia atras necesaria en una maquina de combate era nula El Profesor Horten modifico entonces la estructura delantera de la tercera fase de desarrollo para incorporar una cabina convencional con carlinga abatible hacia la derecha formada en acrilico Modelo modificado con una cabina o carlinga normal en 1956 Mientras tanto se reiniciaron los vuelos en el planeador de madera reacondicionado se continuo con la construccion del avion metalico segun la nueva configuracion Sin embargo la nueva realidad politica del pais en la cual las autoridades de facto dieron escasa prioridad a los trabajos aeronauticos conllevo a un ritmo de trabajo reducido y con grandes retrasos en la Fabrica Estas modificaciones y retrasos implicaron la desavenencia del proyecto de Horten que originalmente habia estipulado el vuelo a reaccion subsonico para 1956 y los tiempos se extendieron en una era donde la aeronautica avanzaba a pasos agigantados Cuarta fase Editar Para esta etapa planificada originalmente para 1957 el Profesor Horten habia contemplado el reemplazo del unico motor Derwent V del prototipo metalico de la tercera etapa por dos Rolls Royce Avon III que otorgaban 2 948 kilogramos de empuje unitario y que en los papeles le permitirian al avion lograr alcanzar los 1 300 kilometros por hora en altura Pasado ese momento este nuevo esquema motriz no llego a pasar del estadio de estudio de desarrollo en vistas de la reorientacion del proyecto Conclusion Editar En 1957 el proyecto de vuelo supersonico si bien prometedor y con un gran avance en el prototipo metalico se aprecia retrasado con los tiempos originales En 1958 se acepta la propuesta de pasar a un segundo plano con el proyecto del I Ae 37 conceptuado ahora por las autoridades de facto para cumplimentar el rol de entrenador transonico y proponer un nuevo caza interceptor supersonico mas potente con dos motores en gondolas subalares el I Ae 48 del cual se esperaba que alcanzase una velocidad de Mach 2 2 Sin embargo ambos proyectos fueron cancelados en 1961 como una medida de economia del ministro Alvaro Alsogaray ya durante el gobierno de Arturo Frondizi 2 Especificaciones Editar Caracteristicas generales Tripulacion 1 Longitud 11 8 m 38 6 ft Envergadura 10 m 32 8 ft Altura 4 9 m 16 1 ft Superficie alar 48 m 516 7 ft Peso vacio 3300 kg 7273 2 lb Peso cargado 4800 kg 10 579 2 lb Planta motriz 1 turborreactor Rolls Royce Derwent V Empuje normal 16 kN 1634 kgf 3601 lbf de empuje Rendimiento Velocidad maxima operativa Vno 800 km h 497 MPH 432 kt Alcance 2000 km 1080 nmi 1243 mi Techo de vuelo 11 000 m 36 089 ft Armamento Canones 2 de 20mm Hispano Suiza 804 en el piso de la cabinaReferencias Editar FMA I Ae 37 Cronicas y testimonios Rivas pp 172 72Enlaces externos EditarI Ae 37 F M A Fabrica Militar de Aviones Military Aircraft Factory Militariarg com I Ae 37 I Ae 37 schematic Datos Q616035 Multimedia FMA I Ae 37Obtenido de https es wikipedia org w index php title I Ae 37 amp oldid 137684260, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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