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Gemini 8


Gemini 8 (oficialmente llamado Gemini VIII) fue una misión espacial que tuvo lugar en 1966, en el marco del programa Gemini de la NASA. Fue el 6º vuelo de dicho programa, el 14º vuelo estadounidense y el 22º vuelo espacial (incluidos los vuelos del X-15 por encima de los 100 km).

Gemini 8

Operador NASA
ID COSPAR 1966-020A
no. SATCAT 02105
Duración de la misión 10 h 41 min 26 s
Órbitas completadas 6
Propiedades de la nave
Masa de lanzamiento 3.789 kg
Tripulación
Tamaño 2
Comienzo de la misión
Lanzamiento 16 de marzo de 1966
16:41:02.389 UTC
Vehículo Titan II GLV
Lugar Centro Espacial Kennedy, Florida
LC 19
Fin de la misión
Aterrizaje 17 de marzo de 1966
03:22:28 UTC
25°13.8′N 136°0′E / 25.2300, 136.000
Parámetros orbitales
Altitud del periastro 159.9 km
Altitud del apoastro 271.9 km
Inclinación 28.91°
Período 88.83 min


(I-D) Scott, Armstrong

 
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Tripulación

Tripulación de reserva

Objetivos

Gemini 8 tenía dos objetivos principales:

  1. Lograr un encuentro en órbita con acoplamiento.
  2. Lograr una actividad extravehicular de larga duración. Durante la misión Gemini 4, Ed White había pasado 20 minutos fuera de la nave.

El primer objetivo principal fue logrado por el comandante Neil Armstrong, quien pilotó el Gemini 8 hasta introducirse 90 centímetros en el vehículo objetivo Agena, lanzado anteriormente. Se consiguió así el primer acoplamiento orbital de la Historia. El segundo objetivo estaba encomendado al piloto David Scott, quien debía pasar hasta dos horas fuera de la nave espacial, pero acontecimientos posteriores cancelaron el paseo espacial planificado.

Vuelo

Agena

Cinco meses después de que la NASA tratara de acoplar un Agena y Gemini durante la misión Gemini 6, en octubre de 1965, todo funcionó perfectamente. El Agena se colocó en una órbita circular de 298 km y se orientó a la actitud correcta para el acoplamiento. La cápsula Gemini fue puesta en una órbita de 160 km de perigeo y 272 km de apogeo, por medio de un lanzador Titan II modificado.


 
Vista del Agena desde el Gemini 8.
Información del Agena de Gemini 8
Agena GATV-5003
NSSDC ID 1966-019A
Peso 3175 kg
Sitio de lanzamiento LC-14
Fecha de lanzamiento 16 de marzo de 1966
Hora de lanzamiento 15:00:03 UTC
Primer perigeo 299,1 km
Primer apogeo 299,7 km
Periodo 90,47 m
Inclinación 28,86 grados
Reentrada 15 de septiembre de 1967

Encuentro en órbita y acoplamiento

Primero se realizó un encendido de motores a 1 hora y 34 minutos en la misión, cuando bajaron su apogeo con un encendido de motores de 5 segundos. El segundo encendido fue en el apogeo de la segunda órbita. Esta vez elevaron su perigeo añadiendo 15 metros por segundo a su velocidad. El tercer encendido aseguró que estaban en el mismo plano orbital que el Agena. Esta vez giraron 90° de su dirección de avance e hicieron un impulso de 8 metros por segundo mientras estaban sobre el Océano Pacífico. Entonces tuvieron que hacer un último encendido de 0,8 m/s.

El radar de encuentro detectó el vehículo objetivo Agena a una distancia de 332 km. A las 3 horas, 48 minutos y 10 segundos en la misión se realizó un encendido para entrar en una órbita circular a 28 km por debajo de la órbita del Agena. El primer avistamiento tuvo lugar a 141 km de distancia; a 102 km el ordenador de a bordo tomó el control.

Después de varias maniobras estuvieron a 46 m de distancia y sin velocidad relativa. Después de 30 minutos de inspección visual del Agena para asegurarse de que no había sido dañado por el lanzamiento, se les dio el visto bueno para el acoplamiento. Armstrong empezó a moverse hacia el Agena a 8 centímetros por segundo. En cuestión de minutos, los pestillos de conexión del Agena se cerraron y una luz verde indicó que el acoplamiento se había completado con éxito.

Emergencia

Había un poco de sospecha sobre cómo estaba funcionando el sistema de control de actitud del Agena y que podría no tener el programa correcto almacenado en él (posteriormente se encontró que esa sospecha era incorrecta). Justo antes de que perdieran contacto con el control, la tripulación del Gemini 8 fue informada de que si algo extraño llegara a suceder, apagaran el Agena.

Después de que el Agena comenzó la ejecución de su programa almacenado, que maniobró las naves unidas girándolas 90° a la derecha, Scott se dio cuenta de que estaban en un giro. Armstrong utilizó los propulsores OAMS del Gemini para detener el giro, pero después de detenerse, de inmediato comenzó de nuevo. Gemini 8 estaba fuera del alcance de las comunicaciones terrestres en este momento.

Armstrong informó de que el combustible del sistema OAMS se había reducido al 30%, lo que indica que el problema podría ser en su propia nave espacial. Decidieron desacoplarse del Agena para que pudieran analizar la situación. Scott, cambió el control del Agena a comando de tierra, mientras que Armstrong luchaba por estabilizar el vehículo combinado lo suficiente para permitir el desacoplamiento. Scott, después pulsó el botón de desacoplamiento, y Armstrong disparó una larga ráfaga de los propulsores de traslación para alejarse del Agena.

Sin la masa añadida del Agena, la velocidad de giro de la Gemini comenzó a acelerar rápidamente. Poco después de esto, se encontraron en el rango del buque de comunicaciones terrestres Coastal Sentry Quebec. Por ahora la velocidad de giro había llegado a una revolución por segundo, causando que los astronautas tuvieran visión borrosa, y poniéndolos en peligro de pérdida de conocimiento. Armstrong decidió cerrar el sistema OAMS y utilizó los propulsores del sistema de control de reentrada (RCS) para detener el giro. Después de estabilizar la nave espacial, probaron cada propulsor OAMS uno por uno y se encontró que el número 8 se había quedado encendido. Casi el 75 por ciento del combustible de maniobra de reentrada se había utilizado para detener el giro, y las reglas de la misión dictaban que el vuelo se cancelaría una vez que el RCS fuera utilizado por cualquier motivo. Gemini 8 se preparó inmediatamente para un aterrizaje de emergencia.

Amerizaje

Se decidió dejar que la nave continuara una órbita más para que pudiera amerizar en un lugar que podría ser alcanzado por las fuerzas de recuperación. El plan original era que Gemini 8 aterrizaría en el Atlántico, pero esto era para tres días después. Así el USS Leonard F. Mason comenzó su viaje hacia el nuevo lugar de aterrizaje de 800 kilómetros al este de Okinawa y 1000 kilómetros al sur de Yokosuka, Japón.

La mayor parte de la reentrada se produjo sobre Asia, más allá de las estaciones de seguimiento de la NASA.

Los aviones también fueron enviados y un piloto (Capitán Les Schneider, USAF), logró ver la nave espacial a medida que descendía. Tres rescatistas saltaron del helicóptero y adjuntaron el collar de flotación a la cápsula. Tres horas después del amerizaje, la nave espacial estaba a bordo del USS Leonard F. Mason.

Véase también

Bibliografía

  • Gatland, Kenneth (1976). Manned Spacecraft (Second edición). New York: Macmillan. 
  • Hacker, Barton C.; Grimwood, James M. (1977). On the Shoulders of Titans: A History of Project Gemini. NASA SP-4203. Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration. Consultado el 2 de enero de 2015. 
  • NASA (11 de marzo de 1966). . NASA. Archivado desde el original el 27 de febrero de 2012. Consultado el 27 de febrero de 2015. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gemini 8.
  • (en inglés)
  • (en inglés)
  •   Datos: Q617651
  •   Multimedia: Gemini 8

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Gemini 8 oficialmente llamado Gemini VIII fue una mision espacial que tuvo lugar en 1966 en el marco del programa Gemini de la NASA Fue el 6º vuelo de dicho programa el 14º vuelo estadounidense y el 22º vuelo espacial incluidos los vuelos del X 15 por encima de los 100 km Gemini 8OperadorNASAID COSPAR1966 020Ano SATCAT02105Duracion de la mision10 h 41 min 26 sorbitas completadas6Propiedades de la naveMasa de lanzamiento3 789 kgTripulacionTamano2Comienzo de la misionLanzamiento16 de marzo de 196616 41 02 389 UTCVehiculoTitan II GLVLugarCentro Espacial Kennedy FloridaLC 19Fin de la misionAterrizaje17 de marzo de 196603 22 28 UTC25 13 8 N 136 0 E 25 2300 136 000Parametros orbitalesAltitud del periastro159 9 kmAltitud del apoastro271 9 kmInclinacion28 91 Periodo88 83 min I D Scott Armstrong Programa Gemini Gemini 7 Gemini 9 editar datos en Wikidata Indice 1 Tripulacion 1 1 Tripulacion de reserva 2 Objetivos 3 Vuelo 3 1 Agena 3 2 Encuentro en orbita y acoplamiento 3 3 Emergencia 3 4 Amerizaje 4 Vease tambien 5 Bibliografia 6 Enlaces externosTripulacion EditarNeil Armstrong Piloto comandante David Scott PilotoTripulacion de reserva Editar Charles Conrad Jr Piloto comandante Richard F Gordon Jr PilotoObjetivos EditarGemini 8 tenia dos objetivos principales Lograr un encuentro en orbita con acoplamiento Lograr una actividad extravehicular de larga duracion Durante la mision Gemini 4 Ed White habia pasado 20 minutos fuera de la nave El primer objetivo principal fue logrado por el comandante Neil Armstrong quien piloto el Gemini 8 hasta introducirse 90 centimetros en el vehiculo objetivo Agena lanzado anteriormente Se consiguio asi el primer acoplamiento orbital de la Historia El segundo objetivo estaba encomendado al piloto David Scott quien debia pasar hasta dos horas fuera de la nave espacial pero acontecimientos posteriores cancelaron el paseo espacial planificado Vuelo EditarAgena Editar Cinco meses despues de que la NASA tratara de acoplar un Agena y Gemini durante la mision Gemini 6 en octubre de 1965 todo funciono perfectamente El Agena se coloco en una orbita circular de 298 km y se oriento a la actitud correcta para el acoplamiento La capsula Gemini fue puesta en una orbita de 160 km de perigeo y 272 km de apogeo por medio de un lanzador Titan II modificado Vista del Agena desde el Gemini 8 Informacion del Agena de Gemini 8Agena GATV 5003NSSDC ID 1966 019APeso 3175 kgSitio de lanzamiento LC 14Fecha de lanzamiento 16 de marzo de 1966Hora de lanzamiento 15 00 03 UTCPrimer perigeo 299 1 kmPrimer apogeo 299 7 kmPeriodo 90 47 mInclinacion 28 86 gradosReentrada 15 de septiembre de 1967 Encuentro en orbita y acoplamiento Editar Primero se realizo un encendido de motores a 1 hora y 34 minutos en la mision cuando bajaron su apogeo con un encendido de motores de 5 segundos El segundo encendido fue en el apogeo de la segunda orbita Esta vez elevaron su perigeo anadiendo 15 metros por segundo a su velocidad El tercer encendido aseguro que estaban en el mismo plano orbital que el Agena Esta vez giraron 90 de su direccion de avance e hicieron un impulso de 8 metros por segundo mientras estaban sobre el Oceano Pacifico Entonces tuvieron que hacer un ultimo encendido de 0 8 m s El radar de encuentro detecto el vehiculo objetivo Agena a una distancia de 332 km A las 3 horas 48 minutos y 10 segundos en la mision se realizo un encendido para entrar en una orbita circular a 28 km por debajo de la orbita del Agena El primer avistamiento tuvo lugar a 141 km de distancia a 102 km el ordenador de a bordo tomo el control Despues de varias maniobras estuvieron a 46 m de distancia y sin velocidad relativa Despues de 30 minutos de inspeccion visual del Agena para asegurarse de que no habia sido danado por el lanzamiento se les dio el visto bueno para el acoplamiento Armstrong empezo a moverse hacia el Agena a 8 centimetros por segundo En cuestion de minutos los pestillos de conexion del Agena se cerraron y una luz verde indico que el acoplamiento se habia completado con exito Emergencia Editar Habia un poco de sospecha sobre como estaba funcionando el sistema de control de actitud del Agena y que podria no tener el programa correcto almacenado en el posteriormente se encontro que esa sospecha era incorrecta Justo antes de que perdieran contacto con el control la tripulacion del Gemini 8 fue informada de que si algo extrano llegara a suceder apagaran el Agena Despues de que el Agena comenzo la ejecucion de su programa almacenado que maniobro las naves unidas girandolas 90 a la derecha Scott se dio cuenta de que estaban en un giro Armstrong utilizo los propulsores OAMS del Gemini para detener el giro pero despues de detenerse de inmediato comenzo de nuevo Gemini 8 estaba fuera del alcance de las comunicaciones terrestres en este momento Armstrong informo de que el combustible del sistema OAMS se habia reducido al 30 lo que indica que el problema podria ser en su propia nave espacial Decidieron desacoplarse del Agena para que pudieran analizar la situacion Scott cambio el control del Agena a comando de tierra mientras que Armstrong luchaba por estabilizar el vehiculo combinado lo suficiente para permitir el desacoplamiento Scott despues pulso el boton de desacoplamiento y Armstrong disparo una larga rafaga de los propulsores de traslacion para alejarse del Agena Sin la masa anadida del Agena la velocidad de giro de la Gemini comenzo a acelerar rapidamente Poco despues de esto se encontraron en el rango del buque de comunicaciones terrestres Coastal Sentry Quebec Por ahora la velocidad de giro habia llegado a una revolucion por segundo causando que los astronautas tuvieran vision borrosa y poniendolos en peligro de perdida de conocimiento Armstrong decidio cerrar el sistema OAMS y utilizo los propulsores del sistema de control de reentrada RCS para detener el giro Despues de estabilizar la nave espacial probaron cada propulsor OAMS uno por uno y se encontro que el numero 8 se habia quedado encendido Casi el 75 por ciento del combustible de maniobra de reentrada se habia utilizado para detener el giro y las reglas de la mision dictaban que el vuelo se cancelaria una vez que el RCS fuera utilizado por cualquier motivo Gemini 8 se preparo inmediatamente para un aterrizaje de emergencia Amerizaje Editar Se decidio dejar que la nave continuara una orbita mas para que pudiera amerizar en un lugar que podria ser alcanzado por las fuerzas de recuperacion El plan original era que Gemini 8 aterrizaria en el Atlantico pero esto era para tres dias despues Asi el USS Leonard F Mason comenzo su viaje hacia el nuevo lugar de aterrizaje de 800 kilometros al este de Okinawa y 1000 kilometros al sur de Yokosuka Japon La mayor parte de la reentrada se produjo sobre Asia mas alla de las estaciones de seguimiento de la NASA Los aviones tambien fueron enviados y un piloto Capitan Les Schneider USAF logro ver la nave espacial a medida que descendia Tres rescatistas saltaron del helicoptero y adjuntaron el collar de flotacion a la capsula Tres horas despues del amerizaje la nave espacial estaba a bordo del USS Leonard F Mason Vease tambien EditarAmerizaje Vehiculo AgenaBibliografia EditarGatland Kenneth 1976 Manned Spacecraft Second edicion New York Macmillan Hacker Barton C Grimwood James M 1977 On the Shoulders of Titans A History of Project Gemini NASA SP 4203 Washington D C National Aeronautics and Space Administration Consultado el 2 de enero de 2015 NASA 11 de marzo de 1966 Gemini 8 press kit NASA Archivado desde el original el 27 de febrero de 2012 Consultado el 27 de febrero de 2015 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Gemini 8 Acerca del U S S Leonard F Mason DD 852 en ingles U S Space Objects Registry en ingles Datos Q617651 Multimedia Gemini 8Obtenido de https es wikipedia org w index php title Gemini 8 amp oldid 134126904, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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