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Apolo 6

Apolo 6 (SA-502) fue una misión espacial no tripulada de Estados Unidos, lanzada el 4 de abril de 1968. Fue la segunda misión de tipo A del programa Apolo, y la última misión no tripulada del mismo.

Apolo 6

Operador NASA
ID COSPAR 1968-025A
no. SATCAT 03170
ID NSSDCA 1968-025A
Órbitas completadas 3
Propiedades de la nave
Nave Apollo CSM-020
Apollo LTA-2R
Fabricante Rockwell International
Masa de lanzamiento Total 36,9 kg
CM: 25,1 kg
Comienzo de la misión
Lanzamiento 4 de abril, 1968 12:00:01 UTC
Vehículo Saturno V
Lugar Kennedy LC-39A
Fin de la misión
Aterrizaje 4 de abril,1968 21:57:21 UTC
Parámetros orbitales
Altitud del periastro 32 kilómetros
Altitud del apoastro 22 533 kilómetros
Inclinación 32.6 grados sexagesimales
Período 389.3 minutos
 
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Lanzamiento del Apolo 6 desde la azotea de la torre de lanzamiento.

Los objetivos fueron demostrar la capacidad del vehículo de lanzamiento Saturno V de realizar una inyección translunar con una carga simulada aproximada al 80% de una nave Apolo completa, y repetir la demostración de la capacidad del escudo térmico del módulo de mando (CM) para soportar el calor producido por la velocidad de una reentrada lunar. El plan de vuelo solicitado para una siguiente inyección translunar para un directo retorno de aborto usando el motor principal del módulo de mando (CM), con un tiempo total de vuelo de aproximadamente 10 horas.

Un fenómeno conocido como oscilación pogo dañó algunos de los motores Rocketdyne J-2 en la segunda y tercera etapas por la ruptura de las líneas de combustible internas, causando a dos motores de la segunda etapa a cerrar antes de tiempo. El sistema de guía de a bordo del vehículo era capaz de compensarlo quemando la segunda y tercera etapas por más tiempo, aunque la órbita de aparcamiento resultante fue más elíptica de lo previsto. El motor dañado de la tercera etapa también falló al reiniciar la inyección translunar. Los controladores de vuelo elegidos para repetir el perfil de vuelo de la prueba anterior con Apolo 4, lograron un rendimiento de alta órbita y de alta velocidad usando el motor del módulo de mando (CM). A pesar de los fallos del motor, proporcionó suficiente confianza a la NASA para utilizar el Saturno V para lanzamientos tripulados. Desde Apolo 4 el S-IVB ya había demostrado el reinicio y probado el protector de calor a plena velocidad de reentrada lunar, un potencial tercer vuelo no tripulado fue cancelado.

Objetivos

Apolo 6 fue la intención de enviar el módulo de mando (CM) más un artículo de prueba del módulo lunar (LM), un módulo lunar simulado, montado con sensores de vibraciones estructurales, en una trayectoria translunar. Sin embargo, la Luna no estaría en posición para un vuelo translunar, y el motor del Módulo de mando y servicio sería encendido unos cinco minutos más tarde para reducir la velocidad de la nave, dejando caer su apogeo a 11.989 millas náuticas (22.204 km) y haciendo que el CSM vuelva a la Tierra, simulando un aborto de "retorno directo". En el partido de vuelta, el motor se encenderá una vez más para acelerar la nave para simular la trayectoria de retorno nominal lunar con un ángulo de reingreso de -6.5 grados y la velocidad de 36.500 pies por segundo (11.100 m/s). Toda la misión duraría aproximadamente 10 horas.[1]

Esto probaría la capacidad del vehículo de lanzamiento Saturno V para enviar toda la nave Apolo a la Luna, y en particular para probar el estrés en el módulo lunar y los modos de vibración de todo el Saturno V con cargas cercanas al completo.[2]​ Una misión espacial Lunar con carga completa no fue bastante simulado debido a que el Módulo Lunar de prueba LTA-2R pesaba 26.000 libras (12.000kg), solo un 80% de un Módulo lunar nominal (32.000 libras (15.000 kg)). Además, el Módulo de mando y servicio (CSM) solamente fue alimentado a un peso de 55,420 libras (25,140kg) de peso en lugar de la misión lunar nominal de 63.500 libras (28.800kg).

Fue la primera misión en utilizar alta Bay 3 en el Edificio de la Asamblea Vertical (VAB), Lanzador Móvil 2, y Firing Room 2.

Ensamblaje de vehículos

 
El Módulo Lunar de prueba (LTA-2R) siendo movido para acoplarse con el adaptador del Módulo lunar.

La primera etapa S-IC llegó por barco el 13 de marzo de 1967 y fue erigida en el VAB cuatro días más tarde, con la tercera etapa S-IVB y la Unidad de Instrumentos del Saturno V llegando el mismo día. La segunda etapa S-II fue de dos meses detrás de ellos y así fue sustituido con un espaciador con forma de mancuerna para que la prueba pueda proceder. Esto tenía la misma altura y masa que el S-II junto con todas las conexiones eléctricas. La S-II llegó el 24 de mayo. Se apilaron y se acoplaron en el cohete el 7 de julio.

La prueba fue lenta, ya que todavía estaban mirando el vehículo de lanzamiento para el Apolo 4, una limitación del sistema en el que no había dos de todo y de todos. El VAB podía manejar hasta cuatro Saturno V, pero solo pudo sacar uno a la vez.

El módulo de mando y servicio (CSM), un modelo Bloque I, similar al volado en tres pruebas anteriores no tripuladas, llegó 29 de septiembre y se apilaron 10 de diciembre. En realidad, fue un híbrido de dos naves de producción, que consistían los CM-020 y SM-014, SM-020 ya había sido destruido en una explosión de un tanque y CM-014 había sido desmantelada para apoyar la investigación sobre el incendio de Apolo 1. Después de dos meses de pruebas y reparaciones, el cohete se trasladó a la plataforma el 6 de febrero, el 1968.

Vuelo

Lanzamiento

 
Vista del lanzamiento del Apolo 6 desde un avión de seguimiento.

A diferencia del vuelo virtualmente perfecto de Apolo 4, Apolo 6 experimentó problemas desde el principio. A 2 minutos de vuelo, el cohete experimentó serias oscilaciones pogo durante unos 30 segundos. George Mueller explicó la causa a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos:

Las Oscilaciones Pogo surgen fundamentalmente porque usted ha empujado las fluctuaciones en los motores. Esas son características normales de los motores. Todos los motores tienen lo que podríamos llamar el ruido en su producción debido a que la combustión no es bastante uniforme, por lo que tiene esta fluctuación en el empuje de la primera etapa como una característica normal de toda quema del motor.

Ahora, a su vez, el motor se alimenta a través de una tubería que lleva el combustible de los tanques y la inyecta en el motor. la longitud de las tuberías es algo así como un tubo de un órgano por lo que tiene una cierta frecuencia de resonancia por si propia y lo que realmente resultara es que oscilará al igual que lo hace un tubo de órgano.

La estructura del vehículo es muy similar a un tenedor de ajuste, por lo que si se le golpea correctamente, oscilará de arriba hacia abajo en sentido longitudinal. En un sentido bruto es la interacción entre las diferentes frecuencias que hace que el vehículo oscile.

[cita requerida]

En parte debido a las vibraciones, el adaptador de la nave espacial que une el CSM al cohete y alojada en la maqueta del módulo lunar, empezó a tener algunos problemas estructurales. Las cámaras aéreas registraron varias piezas de caerse en T+133 segundos.

Después de la primera etapa se desechó, la segunda etapa S-II comenzó a experimentar sus propios problemas. el motor número dos tenía problemas de rendimiento a 225 segundos después del despegue, lo que empeoró bruscamente en T+319 segundos, y luego en T+412 segundos, la unidad de Instrumentos logró apagarlos en conjunto. A continuación, luego dos segundos más tarde, el motor número tres se apagó también. La Unidad de Instrumentos fue capaz de compensarlo, y los tres restantes motores siguieron encendidos durante 58 segundos más de lo normal. La tercera etapa S-IVB también tuvo que quemar durante 29 segundos más de lo habitual. La S-IVB también experimentó una ligera pérdida de rendimiento.

La primera etapa S-IC impactó en el océano Atlántico al este de la Florida (30°12′N 74°19′O / 30.200, -74.317), mientras que la segunda etapa S-II impactado al sur de las Azores (31°12′N 32°11′O / 31.200, -32.183).

Órbita

Debido al lanzamiento menos que nominal, el CSM y el S-IVB fueron insertados en una órbita de aparcamiento de 93,49 millas náuticas (173,1 km) por 194,44 millas náuticas (360,1 km), en lugar de la planeadas 100 millas náuticas (185,2 km) de órbita circular.[1]​ Luego, después de las dos órbitas de estacionamiento estándar para comprobar la preparación del vehículo para una Inyección translunar (TLI), el S-IVB no pudo reiniciarse.

Se decidió utilizar el motor del módulo de servicio para levantar la nave espacial en una órbita alta, como se había hecho en Apolo 4, con el fin de completar algunos de los objetivos de la misión. Se quemó durante 442 segundos (más de lo que jamás se dispararía en una misión lunar nominal) para llegar al apogeo planeado de 11,989 millas náuticas (22,2 km). Ahora no había suficiente combustible para acelerar la reentrada atmosférica y la nave espacial sólo entró a la atmósfera a una velocidad de 33 pies por segundo (10,1 m/s) en lugar de los 37 pies por segundo (11,3 m/s) de un retorno lunar. Sin embargo, esto se había demostrado en Apolo 4.

Diez horas después del lanzamiento, aterrizó a 43 millas náuticas (80 km) del punto de aterrizaje previsto en el Océano Pacífico Norte al norte de Hawái, y fue izado a bordo del USS Okinawa.

La órbita del S-IVB decayó tres semanas más tarde y volvió a entrar en la atmósfera el 25 de abril de 1968.

Aunque Apolo 6 no alcanzó velocidades translunares completas en ninguna dirección, se consideró lo suficientemente exitoso como para volar astronautas en el próximo Saturno V, Además, se encargó de enviarlos a la Luna (órbita lunar) en lugar de la órbita terrestre previamente planeada para Apolo 8 el siguiente diciembre. En cambio, el siguiente vuelo, Apolo 7, que no usó un Saturno V, fue utilizado para probar primero la capacidad tripulada de Apolo, haciéndolo en órbita terrestre.

Referencias

  1. Saturn V Launch Vehicle Flight Evaluation Report - AS-502 Apollo 6 Mission (PDF). NASA. 25 de junio de 1968. MPR-SAT-FE-68-3. Consultado el 7 de julio de 2013. 
  2. Orloff, Richard W.; Harland, David M. (2006). Apollo: The Definitive Sourcebook. Berlín: Springer. pp. 154-156. ISBN 978-0-387-30043-6. LCCN 2005936334. 
  •   Datos: Q222871
  •   Multimedia: Apollo 6

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Este articulo o seccion necesita una revision de ortografia y gramatica Puedes colaborar editandolo Cuando se haya corregido puedes borrar este aviso Si has iniciado sesion puedes ayudarte del corrector ortografico activandolo en Mis preferencias Accesorios Navegacion El corrector ortografico resalta errores ortograficos con un fondo rojo Este aviso fue puesto el 4 de abril de 2020 Apolo 6 SA 502 fue una mision espacial no tripulada de Estados Unidos lanzada el 4 de abril de 1968 Fue la segunda mision de tipo A del programa Apolo y la ultima mision no tripulada del mismo Apolo 6OperadorNASAID COSPAR1968 025Ano SATCAT03170ID NSSDCA1968 025Aorbitas completadas3Propiedades de la naveNaveApollo CSM 020Apollo LTA 2RFabricanteRockwell InternationalMasa de lanzamientoTotal 36 9 kgCM 25 1 kgComienzo de la misionLanzamiento4 de abril 1968 12 00 01 UTCVehiculoSaturno VLugarKennedy LC 39AFin de la misionAterrizaje4 de abril 1968 21 57 21 UTCParametros orbitalesAltitud del periastro32 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tiempo El sistema de guia de a bordo del vehiculo era capaz de compensarlo quemando la segunda y tercera etapas por mas tiempo aunque la orbita de aparcamiento resultante fue mas eliptica de lo previsto El motor danado de la tercera etapa tambien fallo al reiniciar la inyeccion translunar Los controladores de vuelo elegidos para repetir el perfil de vuelo de la prueba anterior con Apolo 4 lograron un rendimiento de alta orbita y de alta velocidad usando el motor del modulo de mando CM A pesar de los fallos del motor proporciono suficiente confianza a la NASA para utilizar el Saturno V para lanzamientos tripulados Desde Apolo 4 el S IVB ya habia demostrado el reinicio y probado el protector de calor a plena velocidad de reentrada lunar un potencial tercer vuelo no tripulado fue cancelado Indice 1 Objetivos 2 Ensamblaje de vehiculos 3 Vuelo 3 1 Lanzamiento 3 2 orbita 4 ReferenciasObjetivos EditarApolo 6 fue la intencion de enviar el modulo de mando CM mas un articulo de prueba del modulo lunar LM un modulo lunar simulado montado con sensores de vibraciones estructurales en una trayectoria translunar Sin embargo la Luna no estaria en posicion para un vuelo translunar y el motor del Modulo de mando y servicio seria encendido unos cinco minutos mas tarde para reducir la velocidad de la nave dejando caer su apogeo a 11 989 millas nauticas 22 204 km y haciendo que el CSM vuelva a la Tierra simulando un aborto de retorno directo En el partido de vuelta el motor se encendera una vez mas para acelerar la nave para simular la trayectoria de retorno nominal lunar con un angulo de reingreso de 6 5 grados y la velocidad de 36 500 pies por segundo 11 100 m s Toda la mision duraria aproximadamente 10 horas 1 Esto probaria la capacidad del vehiculo de lanzamiento Saturno V para enviar toda la nave Apolo a la Luna y en particular para probar el estres en el modulo lunar y los modos de vibracion de todo el Saturno V con cargas cercanas al completo 2 Una mision espacial Lunar con carga completa no fue bastante simulado debido a que el Modulo Lunar de prueba LTA 2R pesaba 26 000 libras 12 000kg solo un 80 de un Modulo lunar nominal 32 000 libras 15 000 kg Ademas el Modulo de mando y servicio CSM solamente fue alimentado a un peso de 55 420 libras 25 140kg de peso en lugar de la mision lunar nominal de 63 500 libras 28 800kg Fue la primera mision en utilizar alta Bay 3 en el Edificio de la Asamblea Vertical VAB Lanzador Movil 2 y Firing Room 2 Ensamblaje de vehiculos Editar El Modulo Lunar de prueba LTA 2R siendo movido para acoplarse con el adaptador del Modulo lunar La primera etapa S IC llego por barco el 13 de marzo de 1967 y fue erigida en el VAB cuatro dias mas tarde con la tercera etapa S IVB y la Unidad de Instrumentos del Saturno V llegando el mismo dia La segunda etapa S II fue de dos meses detras de ellos y asi fue sustituido con un espaciador con forma de mancuerna para que la prueba pueda proceder Esto tenia la misma altura y masa que el S II junto con todas las conexiones electricas La S II llego el 24 de mayo Se apilaron y se acoplaron en el cohete el 7 de julio La prueba fue lenta ya que todavia estaban mirando el vehiculo de lanzamiento para el Apolo 4 una limitacion del sistema en el que no habia dos de todo y de todos El VAB podia manejar hasta cuatro Saturno V pero solo pudo sacar uno a la vez El modulo de mando y servicio CSM un modelo Bloque I similar al volado en tres pruebas anteriores no tripuladas llego 29 de septiembre y se apilaron 10 de diciembre En realidad fue un hibrido de dos naves de produccion que consistian los CM 020 y SM 014 SM 020 ya habia sido destruido en una explosion de un tanque y CM 014 habia sido desmantelada para apoyar la investigacion sobre el incendio de Apolo 1 Despues de dos meses de pruebas y reparaciones el cohete se traslado a la plataforma el 6 de febrero el 1968 Vuelo EditarLanzamiento Editar Vista del lanzamiento del Apolo 6 desde un avion de seguimiento A diferencia del vuelo virtualmente perfecto de Apolo 4 Apolo 6 experimento problemas desde el principio A 2 minutos de vuelo el cohete experimento serias oscilaciones pogo durante unos 30 segundos George Mueller explico la causa a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos Las Oscilaciones Pogo surgen fundamentalmente porque usted ha empujado las fluctuaciones en los motores Esas son caracteristicas normales de los motores Todos los motores tienen lo que podriamos llamar el ruido en su produccion debido a que la combustion no es bastante uniforme por lo que tiene esta fluctuacion en el empuje de la primera etapa como una caracteristica normal de toda quema del motor Ahora a su vez el motor se alimenta a traves de una tuberia que lleva el combustible de los tanques y la inyecta en el motor la longitud de las tuberias es algo asi como un tubo de un organo por lo que tiene una cierta frecuencia de resonancia por si propia y lo que realmente resultara es que oscilara al igual que lo hace un tubo de organo La estructura del vehiculo es muy similar a un tenedor de ajuste por lo que si se le golpea correctamente oscilara de arriba hacia abajo en sentido longitudinal En un sentido bruto es la interaccion entre las diferentes frecuencias que hace que el vehiculo oscile cita requerida En parte debido a las vibraciones el adaptador de la nave espacial que une el CSM al cohete y alojada en la maqueta del modulo lunar empezo a tener algunos problemas estructurales Las camaras aereas registraron varias piezas de caerse en T 133 segundos Despues de la primera etapa se desecho la segunda etapa S II comenzo a experimentar sus propios problemas el motor numero dos tenia problemas de rendimiento a 225 segundos despues del despegue lo que empeoro bruscamente en T 319 segundos y luego en T 412 segundos la unidad de Instrumentos logro apagarlos en conjunto A continuacion luego dos segundos mas tarde el motor numero tres se apago tambien La Unidad de Instrumentos fue capaz de compensarlo y los tres restantes motores siguieron encendidos durante 58 segundos mas de lo normal La tercera etapa S IVB tambien tuvo que quemar durante 29 segundos mas de lo habitual La S IVB tambien experimento una ligera perdida de rendimiento La primera etapa S IC impacto en el oceano Atlantico al este de la Florida 30 12 N 74 19 O 30 200 74 317 mientras que la segunda etapa S II impactado al sur de las Azores 31 12 N 32 11 O 31 200 32 183 orbita Editar Debido al lanzamiento menos que nominal el CSM y el S IVB fueron insertados en una orbita de aparcamiento de 93 49 millas nauticas 173 1 km por 194 44 millas nauticas 360 1 km en lugar de la planeadas 100 millas nauticas 185 2 km de orbita circular 1 Luego despues de las dos orbitas de estacionamiento estandar para comprobar la preparacion del vehiculo para una Inyeccion translunar TLI el S IVB no pudo reiniciarse Se decidio utilizar el motor del modulo de servicio para levantar la nave espacial en una orbita alta como se habia hecho en Apolo 4 con el fin de completar algunos de los objetivos de la mision Se quemo durante 442 segundos mas de lo que jamas se dispararia en una mision lunar nominal para llegar al apogeo planeado de 11 989 millas nauticas 22 2 km Ahora no habia suficiente combustible para acelerar la reentrada atmosferica y la nave espacial solo entro a la atmosfera a una velocidad de 33 pies por segundo 10 1 m s en lugar de los 37 pies por segundo 11 3 m s de un retorno lunar Sin embargo esto se habia demostrado en Apolo 4 Diez horas despues del lanzamiento aterrizo a 43 millas nauticas 80 km del punto de aterrizaje previsto en el Oceano Pacifico Norte al norte de Hawai y fue izado a bordo del USS Okinawa La orbita del S IVB decayo tres semanas mas tarde y volvio a entrar en la atmosfera el 25 de abril de 1968 Aunque Apolo 6 no alcanzo velocidades translunares completas en ninguna direccion se considero lo suficientemente exitoso como para volar astronautas en el proximo Saturno V Ademas se encargo de enviarlos a la Luna orbita lunar en lugar de la orbita terrestre previamente planeada para Apolo 8 el siguiente diciembre En cambio el siguiente vuelo Apolo 7 que no uso un Saturno V fue utilizado para probar primero la capacidad tripulada de Apolo haciendolo en orbita terrestre Referencias Editar a b Saturn V Launch Vehicle Flight Evaluation Report AS 502 Apollo 6 Mission PDF NASA 25 de junio de 1968 MPR SAT FE 68 3 Consultado el 7 de julio de 2013 Orloff Richard W Harland David M 2006 Apollo The Definitive Sourcebook Berlin Springer pp 154 156 ISBN 978 0 387 30043 6 LCCN 2005936334 Datos Q222871 Multimedia Apollo 6Obtenido de https es wikipedia org w index php title Apolo 6 amp oldid 136824240, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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