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Vuelo 670 de Atlantic Airways

El vuelo 670 de Atlantic Airways fue un accidente luego de un desbordamiento de pista de un British Aerospace 146-200A a las 07:32 el 10 de octubre de 2006 en el aeropuerto de Stord, Sørstokken, Noruega. Los spoilers del avión no se desplegaron, lo que provocó un frenado ineficiente. El avión de Atlantic Airways cayó a baja velocidad por el empinado acantilado al final de la pista y estalló en llamas, matando a cuatro de las dieciséis personas a bordo.

Vuelo 670 de Atlantic Airways

El lugar del accidente del vuelo 670
Suceso Accidente aéreo
Fecha 10 de octubre de 2006
Causa Desbordamiento de pista debido a hidroplaneo
Lugar Aeropuerto de Stord, Sørstokken, Noruega Noruega
Coordenadas 59°47′34″N 5°20′23″E / 59.792778, 5.339722
Origen Aeropuerto de Stavanger-Sola
Destino Aeropuerto de Stord
Fallecidos 4
Heridos 12
Implicado
Tipo British Aerospace 146-200A
Operador Atlantic Airways
Registro OY-CRG
Pasajeros 12
Tripulación 4
Supervivientes 12

Avión

 
La aeronave involucrada en el accidente, vista en el aeropuerto de Copenhague en julio de 2004.

El avión era un British Aerospace 146-200 (BAe 146), número de serie E2075, registrado OY-CRG, volado por primera vez en 1987 y vendido originalmente a Pacific Southwest Airlines, en los Estados Unidos. Seis meses después se vendió a Atlantic Airways como el primero de este tipo en su flota. La última inspección se realizó el 25 de septiembre de 2006, 2 semanas antes del accidente. En el momento del accidente, el avión había volado más de 30,000 horas y alrededor de 22,000 ciclos.

El BAe 146 es un avión diseñado específicamente para operaciones de pista corta. Equipado con cuatro motores de turbofan con engranaje Avco Lycoming ALF502R-5, el avión está diseñado para aterrizajes planos, donde los trenes de aterrizaje principal y de nariz golpean la pista casi simultáneamente. Tiene potentes frenos de ruedas y frenos de aire, con grandes alerones para volcar el elevador inmediatamente al aterrizar, pero carece de inversores de empuje.

Vuelo

El vuelo 670 era un vuelo regular de regreso por la mañana para Aker Kværner para transportar a sus empleados desde el aeropuerto de Stavanger, Sola y el aeropuerto de Stord, Sørstokken al aeropuerto de Molde, Årø, el 10 de octubre de 2006. El avión había aterrizado en Sola a las 23:30 el día anterior y se realizó una inspección programada de 48 horas de vuelo durante la noche y se completó a las 05:00. El vuelo salió de Sola a las 07:15, justo después del horario, con doce pasajeros y una tripulación de cuatro. El piloto al mando, Niklas Djurhuus, de 34 años, volaba como piloto (PF), mientras que el primer oficial, Jakob Evald, de 38 años, supervisaba el piloto (PM).Los pilotos habían volado como pasajeros en un vuelo de Atlantic Airways a Stavanger la noche anterior. El comandante había llevado a cabo veintiún aterrizajes en Sørstokken anteriormente. El clima se informó como una velocidad del viento de 3 metros por segundo (5.8 kn), algunas nubes a 750 metros (2.500 pies) de altitud, visibilidad superior a 10 kilómetros (6 millas) y presión de aire (QNH) de 1.021 hectopascales (14,81 psi).

El vuelo 670 contactó con Flesland Approach a las 07:23, indicando que aterrizarían en la pista 15 y que realizarían una aproximación visual. La aproximación de Flesland autorizó a la aeronave a descender a 1.200 metros (4.000 pies) a las 07:24. La aeronave abandonó el espacio aéreo controlado a las 07:27 h, momento en el que el servicio de información de vuelo del aeródromo (AFIS) de Sørstokken tuvo visibilidad visual de la aeronave. Los pilotos decidieron aterrizar en la pista 33 ya que les daría una aproximación más rápida. Los flaps se extendieron a 33 grados a las 07:31:12, reduciendo la velocidad respecto al suelo de 150 a 130 nudos (280 a 240 km/h; 170 a 150 mph). Los pilotos apuntaron a una velocidad respecto al suelo de 112 nudos (207 km/h; 129 mph) en el aterrizaje y fueron guiados por elindicador de trayectoria de aproximación de precisión. Al pasar el umbral, la aeronave tenía una velocidad ligeramente alta, a 120 nudos (220 km/h; 140 mph). La aeronave aterrizó a las 07:32:14, unos metros más allá del punto ideal de aterrizaje, en un aterrizaje suave.

Accidente

El primer oficial ordenó el armado de los spoilers un segundo después del aterrizaje, y el comandante los armó medio segundo después. Dos segundos después, el copiloto dijo "sin spoilers" porque la luz indicadora de spoilers no se había encendido. Luego verificó la presión hidráulica y que el interruptor estaba ajustado correctamente. Mientras tanto, el comandante había cambiado las palancas de empuje de ralentí de vuelo a ralentí de tierra, y seis segundos después del aterrizaje activó los frenos de las ruedas. Desde 12,8 segundos después del aterrizaje, se pueden escuchar varios chirridos de los neumáticos. El frenado se produjo nominalmente hasta la mitad de la pista. A partir de este punto los pilotos informaron que no se produjo el retardo nominal. El comandante intentó usar los pedales de freno para aplicar un frenado completo, sin efecto. Luego movió la palanca del freno de verde a amarillo y posteriormente el freno de emergencia, desconectando el antibloqueo. Los testigos observaron humo y aerosoles emitidos desde el tren de aterrizaje.

Para entonces, la aeronave no tenía suficiente velocidad para abortar el aterrizaje. Consciente de que la aeronave muy probablemente se adelantaría, el comandante optó por no desviarla hacia la izquierda donde había una fuerte bajada, ni hacia la derecha donde había rocas. Como último recurso, el comandante intentó reducir la velocidad derrapando la aeronave, primero girándola hacia la derecha y luego abruptamente hacia la izquierda. La aeronave invadió la pista 22,8 segundos después del aterrizaje, a las 07:32:37. Al mismo tiempo, AFIS activó la alarma de colisión. La aeronave se salió de la pista en un ángulo de cuarenta y cinco grados, aproximadamente al noroeste.

Investigación

La investigación estuvo a cargo de la Junta de Investigación de Accidentes de Noruega (AIBN), que llegó en helicóptero al lugar a las 13:08. Tres personas filmaron el accidente, de las cuales una fue especialmente útil: 13 segundos después de que la aeronave abandonó la pista y 21 minutos posteriores fue filmada por un testigo en Stokksundet, a 1,5 kilómetros (1 milla) del lugar del impacto. Vendió la cinta a TV 2, que posteriormente entregó el video a AIBN. Los investigadores concluyeron que la pista estaba húmeda cuando llegaron, pero no pudieron concluir si estaba mojada en el momento del accidente. Fue casi imposible llevar a cabo una investigación significativa del fuselaje debido al daño por calor, aunque se pudo investigar el tren de aterrizaje izquierdo desprendido.

La comisión cartografió todas las marcas de derrape en la pista. Las primeras marcas de derrape encontradas por OY-CRG estaban a 945 metros (3100 pies) más allá del umbral de la pista 33. La aeronave también dejó restos de llantas de goma. Inicialmente siguiendo la línea central, se encontró que la aeronave se desplazó hacia la derecha después de 1140 metros (3740 pies) y luego cambió de dirección después de 1206 metros (3957 pies). Desde 1.274 metros (4.180 pies) la aeronave patinaba hacia la izquierda, alcanzando gradualmente un ángulo de veinticinco grados, en ese momento se salió de la pista a 1.465 metros (4.806 pies).

El registrador de datos de vuelo se recuperó pero sufrió daños sustanciales por incendio, excediendo sus límites de diseño. El Plessey Avionics PV1584J basado en cinta fue enviado a la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos para su investigación. Solo pudieron extraer tres segmentos del vuelo, una hora durante el vuelo de las Islas Feroe a Stavanger; 12 segundos durante la aproximación a Sørstokken, terminando 43 segundos antes del segmento final, que tiene una duración de 3 segundos, terminando tres segundos antes del final de la grabación. La grabadora de voz de cabina Fairchild A100Sutilizó un medio de almacenamiento de estado sólido. Se envió al mismo laboratorio, pero no se pudieron recuperar datos allí debido a daños por fuego en la placa de circuito. Sin embargo, cuando se envió al fabricante, pudieron aplicar reparaciones para recuperar con éxito el contenido. Los archivos de sonido se enviaron a la Junta de Investigación de Accidentes de Finlandia, que pudo establecer una línea de tiempo y que la palanca del spoiler se había configurado correctamente.

Toda la comunicación en cabina estuvo estrictamente relacionada con el vuelo y se llevó a cabo una gestión adecuada de los recursos de la tripulación. El comandante declaró que creía que la aeronave tenía una velocidad lo suficientemente baja como para haberse detenido si la pista hubiera sido de 50 a 100 metros (160 a 330 pies) más larga. El primer oficial estimó que la velocidad en el tiempo de sobre marcha era de 5 a 10 kilómetros por hora (3,1 a 6,2 mph) y que la aeronave se habría detenido si la pista hubiera sido de 10 a 15 metros (33 a 49 pies) más larga.

Los seis actuadores de los spoilers se enviaron a las instalaciones de la Royal Norwegian Air Force en Kjeller para su examen. Los exámenes radiográficos confirmaron que todos estaban en una posición cerrada y bloqueada. Se realizó una simulación en un simulador de vuelo para ver si, dadas las condiciones, un 146 podía aterrizar en Sørstokken sin spoilers operativos. Concluyó que esto sería posible con una pista seca, pero no si está mojada. Aviation Engineering llevó a cabo una investigación exhaustiva del sistema de spoiler y publicó sus hallazgos el 10 de mayo de 2011. La AIBN rápidamente comenzó a trabajar a partir de la hipótesis de que los spoilers no se desplegaron e investigó tres causas posibles: una falla mecánica en la palanca, una falla en dos microinterruptores de la palanca de empuje y un disyuntor abierto en el sistema del spoiler de elevación. En este último habría sido necesario que fallaran dos de cuatro, aunque uno podría haber fallado sin ser detectado.

La comisión encontró que la aproximación y el aterrizaje fueron normales con variaciones naturales pero que los spoilers no se desplegaron cuando el piloto tiró de la palanca. No se encontró ninguna conclusión sobre la causa, aunque la comisión creía que debía haber sido una falla mecánica en el mecanismo de la palanca del alerón o una falla en dos de los cuatro microinterruptores de la palanca de empuje. Los pilotos recibieron una advertencia de la falla del despliegue y también notaron la falta de retardo suficiente, pero no conectaron los dos problemas y se centraron en cambio en los frenos de las ruedas. Los pilotos percibieron que no frenarían a tiempo y activaron el sistema de frenada de emergencia. Este sistema pasa por alto el sistema de frenos antibloqueo y puede bloquear las ruedas por completo. En este incidente las ruedas se bloquearon y los neumáticos se calentaron rápidamente debido a la fricción con la superficie de la pista. El caucho calentado crea una capa de vapor entre los neumáticos y la pista, lo que reduce significativamente aún más la eficacia del sistema de frenado y agrega aproximadamente un 60% a la distancia requerida para detenerse. La falta de ranuras en la pista fue decisiva para que se produjera el hidroplaneo. Se estimó que la aeronave viajaba a una velocidad de 15 a 20 nudos (28 a 37 km/h; 17 a 23 mph) en el momento del exceso de velocidad. Si se hubiera producido un frenado óptimo, la aeronave probablemente se habría detenido en la pista. El daño masivo no fue causado por el desbordamiento como tal, sino por las fuertes pendientes al costado de la pista.

Además, la comisión descubrió que el incendio fue causado por una fuga de combustible provocada por un cortocircuito que se entendió hasta los tanques de combustible. El suministro de oxígeno abundante fue proporcionado por un motor que aún estaba en marcha. Todas las personas a bordo tenían posibilidades de sobrevivir, pero esa evacuación rápida y correcta fue decisiva para su supervivencia. Aunque el equipo de bomberos llegó rápidamente a la escena, se vieron obstaculizados por el terreno, lo que impidió una contención eficiente del fuego durante el período crucial de evacuación. Se encontró que la aeronave y la tripulación estaban en condiciones, en condiciones de volar y certificadas. No se disponía de formación o procedimientos en caso de que los spoilers no se desplegaran, y que estos podrían haber evitado el accidente. La geografía física del aeropuerto y la falta de seguridad adecuada fueron determinantes en el desenlace del accidente.

Véase también

Enlaces externos

  • Descripción del accidente en Aviation Safety
  •   Datos: Q2822713
  •   Multimedia: Atlantic Airways Flight 670

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El vuelo 670 de Atlantic Airways fue un accidente luego de un desbordamiento de pista de un British Aerospace 146 200A a las 07 32 el 10 de octubre de 2006 en el aeropuerto de Stord Sorstokken Noruega Los spoilers del avion no se desplegaron lo que provoco un frenado ineficiente El avion de Atlantic Airways cayo a baja velocidad por el empinado acantilado al final de la pista y estallo en llamas matando a cuatro de las dieciseis personas a bordo Vuelo 670 de Atlantic AirwaysEl lugar del accidente del vuelo 670SucesoAccidente aereoFecha10 de octubre de 2006CausaDesbordamiento de pista debido a hidroplaneoLugarAeropuerto de Stord Sorstokken Noruega NoruegaCoordenadas59 47 34 N 5 20 23 E 59 792778 5 339722OrigenAeropuerto de Stavanger SolaDestinoAeropuerto de StordFallecidos4Heridos12ImplicadoTipoBritish Aerospace 146 200AOperadorAtlantic AirwaysRegistroOY CRGPasajeros12Tripulacion4Supervivientes12 editar datos en Wikidata Indice 1 Avion 2 Vuelo 3 Accidente 4 Investigacion 5 Vease tambien 6 Enlaces externosAvion Editar La aeronave involucrada en el accidente vista en el aeropuerto de Copenhague en julio de 2004 El avion era un British Aerospace 146 200 BAe 146 numero de serie E2075 registrado OY CRG volado por primera vez en 1987 y vendido originalmente a Pacific Southwest Airlines en los Estados Unidos Seis meses despues se vendio a Atlantic Airways como el primero de este tipo en su flota La ultima inspeccion se realizo el 25 de septiembre de 2006 2 semanas antes del accidente En el momento del accidente el avion habia volado mas de 30 000 horas y alrededor de 22 000 ciclos El BAe 146 es un avion disenado especificamente para operaciones de pista corta Equipado con cuatro motores de turbofan con engranaje Avco Lycoming ALF502R 5 el avion esta disenado para aterrizajes planos donde los trenes de aterrizaje principal y de nariz golpean la pista casi simultaneamente Tiene potentes frenos de ruedas y frenos de aire con grandes alerones para volcar el elevador inmediatamente al aterrizar pero carece de inversores de empuje Vuelo EditarEl vuelo 670 era un vuelo regular de regreso por la manana para Aker Kvaerner para transportar a sus empleados desde el aeropuerto de Stavanger Sola y el aeropuerto de Stord Sorstokken al aeropuerto de Molde Aro el 10 de octubre de 2006 El avion habia aterrizado en Sola a las 23 30 el dia anterior y se realizo una inspeccion programada de 48 horas de vuelo durante la noche y se completo a las 05 00 El vuelo salio de Sola a las 07 15 justo despues del horario con doce pasajeros y una tripulacion de cuatro El piloto al mando Niklas Djurhuus de 34 anos volaba como piloto PF mientras que el primer oficial Jakob Evald de 38 anos supervisaba el piloto PM Los pilotos habian volado como pasajeros en un vuelo de Atlantic Airways a Stavanger la noche anterior El comandante habia llevado a cabo veintiun aterrizajes en Sorstokken anteriormente El clima se informo como una velocidad del viento de 3 metros por segundo 5 8 kn algunas nubes a 750 metros 2 500 pies de altitud visibilidad superior a 10 kilometros 6 millas y presion de aire QNH de 1 021 hectopascales 14 81 psi El vuelo 670 contacto con Flesland Approach a las 07 23 indicando que aterrizarian en la pista 15 y que realizarian una aproximacion visual La aproximacion de Flesland autorizo a la aeronave a descender a 1 200 metros 4 000 pies a las 07 24 La aeronave abandono el espacio aereo controlado a las 07 27 h momento en el que el servicio de informacion de vuelo del aerodromo AFIS de Sorstokken tuvo visibilidad visual de la aeronave Los pilotos decidieron aterrizar en la pista 33 ya que les daria una aproximacion mas rapida Los flaps se extendieron a 33 grados a las 07 31 12 reduciendo la velocidad respecto al suelo de 150 a 130 nudos 280 a 240 km h 170 a 150 mph Los pilotos apuntaron a una velocidad respecto al suelo de 112 nudos 207 km h 129 mph en el aterrizaje y fueron guiados por elindicador de trayectoria de aproximacion de precision Al pasar el umbral la aeronave tenia una velocidad ligeramente alta a 120 nudos 220 km h 140 mph La aeronave aterrizo a las 07 32 14 unos metros mas alla del punto ideal de aterrizaje en un aterrizaje suave Accidente EditarEl primer oficial ordeno el armado de los spoilers un segundo despues del aterrizaje y el comandante los armo medio segundo despues Dos segundos despues el copiloto dijo sin spoilers porque la luz indicadora de spoilers no se habia encendido Luego verifico la presion hidraulica y que el interruptor estaba ajustado correctamente Mientras tanto el comandante habia cambiado las palancas de empuje de ralenti de vuelo a ralenti de tierra y seis segundos despues del aterrizaje activo los frenos de las ruedas Desde 12 8 segundos despues del aterrizaje se pueden escuchar varios chirridos de los neumaticos El frenado se produjo nominalmente hasta la mitad de la pista A partir de este punto los pilotos informaron que no se produjo el retardo nominal El comandante intento usar los pedales de freno para aplicar un frenado completo sin efecto Luego movio la palanca del freno de verde a amarillo y posteriormente el freno de emergencia desconectando el antibloqueo Los testigos observaron humo y aerosoles emitidos desde el tren de aterrizaje Para entonces la aeronave no tenia suficiente velocidad para abortar el aterrizaje Consciente de que la aeronave muy probablemente se adelantaria el comandante opto por no desviarla hacia la izquierda donde habia una fuerte bajada ni hacia la derecha donde habia rocas Como ultimo recurso el comandante intento reducir la velocidad derrapando la aeronave primero girandola hacia la derecha y luego abruptamente hacia la izquierda La aeronave invadio la pista 22 8 segundos despues del aterrizaje a las 07 32 37 Al mismo tiempo AFIS activo la alarma de colision La aeronave se salio de la pista en un angulo de cuarenta y cinco grados aproximadamente al noroeste Investigacion EditarLa investigacion estuvo a cargo de la Junta de Investigacion de Accidentes de Noruega AIBN que llego en helicoptero al lugar a las 13 08 Tres personas filmaron el accidente de las cuales una fue especialmente util 13 segundos despues de que la aeronave abandono la pista y 21 minutos posteriores fue filmada por un testigo en Stokksundet a 1 5 kilometros 1 milla del lugar del impacto Vendio la cinta a TV 2 que posteriormente entrego el video a AIBN Los investigadores concluyeron que la pista estaba humeda cuando llegaron pero no pudieron concluir si estaba mojada en el momento del accidente Fue casi imposible llevar a cabo una investigacion significativa del fuselaje debido al dano por calor aunque se pudo investigar el tren de aterrizaje izquierdo desprendido La comision cartografio todas las marcas de derrape en la pista Las primeras marcas de derrape encontradas por OY CRG estaban a 945 metros 3100 pies mas alla del umbral de la pista 33 La aeronave tambien dejo restos de llantas de goma Inicialmente siguiendo la linea central se encontro que la aeronave se desplazo hacia la derecha despues de 1140 metros 3740 pies y luego cambio de direccion despues de 1206 metros 3957 pies Desde 1 274 metros 4 180 pies la aeronave patinaba hacia la izquierda alcanzando gradualmente un angulo de veinticinco grados en ese momento se salio de la pista a 1 465 metros 4 806 pies El registrador de datos de vuelo se recupero pero sufrio danos sustanciales por incendio excediendo sus limites de diseno El Plessey Avionics PV1584J basado en cinta fue enviado a la Subdivision de Investigacion de Accidentes Aereos para su investigacion Solo pudieron extraer tres segmentos del vuelo una hora durante el vuelo de las Islas Feroe a Stavanger 12 segundos durante la aproximacion a Sorstokken terminando 43 segundos antes del segmento final que tiene una duracion de 3 segundos terminando tres segundos antes del final de la grabacion La grabadora de voz de cabina Fairchild A100Sutilizo un medio de almacenamiento de estado solido Se envio al mismo laboratorio pero no se pudieron recuperar datos alli debido a danos por fuego en la placa de circuito Sin embargo cuando se envio al fabricante pudieron aplicar reparaciones para recuperar con exito el contenido Los archivos de sonido se enviaron a la Junta de Investigacion de Accidentes de Finlandia que pudo establecer una linea de tiempo y que la palanca del spoiler se habia configurado correctamente Toda la comunicacion en cabina estuvo estrictamente relacionada con el vuelo y se llevo a cabo una gestion adecuada de los recursos de la tripulacion El comandante declaro que creia que la aeronave tenia una velocidad lo suficientemente baja como para haberse detenido si la pista hubiera sido de 50 a 100 metros 160 a 330 pies mas larga El primer oficial estimo que la velocidad en el tiempo de sobre marcha era de 5 a 10 kilometros por hora 3 1 a 6 2 mph y que la aeronave se habria detenido si la pista hubiera sido de 10 a 15 metros 33 a 49 pies mas larga Los seis actuadores de los spoilers se enviaron a las instalaciones de la Royal Norwegian Air Force en Kjeller para su examen Los examenes radiograficos confirmaron que todos estaban en una posicion cerrada y bloqueada Se realizo una simulacion en un simulador de vuelo para ver si dadas las condiciones un 146 podia aterrizar en Sorstokken sin spoilers operativos Concluyo que esto seria posible con una pista seca pero no si esta mojada Aviation Engineering llevo a cabo una investigacion exhaustiva del sistema de spoiler y publico sus hallazgos el 10 de mayo de 2011 La AIBN rapidamente comenzo a trabajar a partir de la hipotesis de que los spoilers no se desplegaron e investigo tres causas posibles una falla mecanica en la palanca una falla en dos microinterruptores de la palanca de empuje y un disyuntor abierto en el sistema del spoiler de elevacion En este ultimo habria sido necesario que fallaran dos de cuatro aunque uno podria haber fallado sin ser detectado La comision encontro que la aproximacion y el aterrizaje fueron normales con variaciones naturales pero que los spoilers no se desplegaron cuando el piloto tiro de la palanca No se encontro ninguna conclusion sobre la causa aunque la comision creia que debia haber sido una falla mecanica en el mecanismo de la palanca del aleron o una falla en dos de los cuatro microinterruptores de la palanca de empuje Los pilotos recibieron una advertencia de la falla del despliegue y tambien notaron la falta de retardo suficiente pero no conectaron los dos problemas y se centraron en cambio en los frenos de las ruedas Los pilotos percibieron que no frenarian a tiempo y activaron el sistema de frenada de emergencia Este sistema pasa por alto el sistema de frenos antibloqueo y puede bloquear las ruedas por completo En este incidente las ruedas se bloquearon y los neumaticos se calentaron rapidamente debido a la friccion con la superficie de la pista El caucho calentado crea una capa de vapor entre los neumaticos y la pista lo que reduce significativamente aun mas la eficacia del sistema de frenado y agrega aproximadamente un 60 a la distancia requerida para detenerse La falta de ranuras en la pista fue decisiva para que se produjera el hidroplaneo Se estimo que la aeronave viajaba a una velocidad de 15 a 20 nudos 28 a 37 km h 17 a 23 mph en el momento del exceso de velocidad Si se hubiera producido un frenado optimo la aeronave probablemente se habria detenido en la pista El dano masivo no fue causado por el desbordamiento como tal sino por las fuertes pendientes al costado de la pista Ademas la comision descubrio que el incendio fue causado por una fuga de combustible provocada por un cortocircuito que se entendio hasta los tanques de combustible El suministro de oxigeno abundante fue proporcionado por un motor que aun estaba en marcha Todas las personas a bordo tenian posibilidades de sobrevivir pero esa evacuacion rapida y correcta fue decisiva para su supervivencia Aunque el equipo de bomberos llego rapidamente a la escena se vieron obstaculizados por el terreno lo que impidio una contencion eficiente del fuego durante el periodo crucial de evacuacion Se encontro que la aeronave y la tripulacion estaban en condiciones en condiciones de volar y certificadas No se disponia de formacion o procedimientos en caso de que los spoilers no se desplegaran y que estos podrian haber evitado el accidente La geografia fisica del aeropuerto y la falta de seguridad adecuada fueron determinantes en el desenlace del accidente Vease tambien EditarAccidente de aviacion Anexo Accidentes mas graves de aviacion 1943 presente Anexo Accidentes e incidentes notables en la aviacion civilEnlaces externos EditarDescripcion del accidente en Aviation Safety Datos Q2822713 Multimedia Atlantic Airways Flight 670 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Vuelo 670 de Atlantic Airways amp oldid 141958739, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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