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Vuelo 4896 de Noar Linhas Aéreas

El Vuelo 4896 de Noar Linhas Aéreas fue un vuelo regular doméstico de pasajeros desde el aeropuerto de Recife, al aeropuerto de Mossoró vía Natal, Brasil. El miércoles 13 de julio de 2011, poco después de despegar, se emitió un mayday y la tripulación anunció sus intenciones de aterrizar en la playa de Boa Viagem. El avión se estrelló a unos 1.200 metros del final de la pista, matando a todas las 16 personas que viajaban en su interior.[1]

Vuelo 4896 de Noar Linhas Aéreas

Un Let L-410 Turbolet de la misma aerolínea, idéntico al accidentado.
Suceso Accidente aéreo
Fecha 13 de julio de 2011
Hora 06:54 local
Causa Falla mecánica por diseño de la aeronave seguida de incendio del motor sumado a los graves y diversos errores del piloto en un intento de aterrizaje de emergencia
Lugar A 1,7 km del aeropuerto Internacional de Recife-Guararapes, Brasil
Coordenadas 8°09′09″S 34°54′34″O / -8.1525, -34.90944444
Origen Aeropuerto de Recife, Recife, Brasil
Última escala Aeropuerto Internacional Augusto Severo, Natal, Brasil
Destino Aeropuerto Mossoró, Mossoró, Brasil
Fallecidos 16
Heridos 0
Implicado
Tipo Let L-410UVP-E20
Operador Noar Linhas Aéreas
Registro PR-NOB
Pasajeros 14
Tripulación 2
Supervivientes 0

Avión

El avión accidentado fue un Let L-410UVP-E20, registrado como PR-NOB. El avión fue construido en 2010 con número de serie 2722. Fue el segundo adquirido por Noar Linhas Aéreas, entrando en servicio en junio de 2010.

Accidente

El vuelo despegó de Recife a Mossoró con una parada en ruta en Natal. El avión había despegado de la pista 18 del aeropuerto de Recife a las 06:51.

Durante el briefing de despegue, el capitán dijo que consideraría la posibilidad de aterrizar en la pista, si se produjera una falla después de V1 (velocidad de decisión), con suficiente pista y el tren de aterrizaje aún no retraído.

También dijo que, si ocurriera una falla después de V1 y con el tren de aterrizaje retraído, procedería con el vuelo, mientras que el copiloto se encargaría de monitorear los instrumentos y complementar los procedimientos de emergencia luego de los 400 pies AGL. Informó que, en tal caso, los giros se harían hacia el lado buen motor.

Durante el despegue, tres segundos después de que el capitán solicitara la retracción del tren de aterrizaje, se escuchó un sonido proveniente de los motores.

A pesar de la solicitud del capitán de retraer el tren de aterrizaje, su solicitud solo se cumplió 50 segundos después, luego de que la cuarta vez lo repitiera.

Luego de verificar la ocurrencia de la falla del motor, el copiloto le pidió al capitán que abortara el despegue tres veces, agregando que la aeronave había perdido potencia. El capitán prosiguió con la salida, diciendo que no había espacio suficiente para abortar el despegue.

El capitán, entonces, le dijo al copiloto que solicitara el aterrizaje en la pista 30, repitiendo esta solicitud dos veces, sin tomar en cuenta que la pista del aeropuerto de Recife tiene los umbrales 18 y 36. El copiloto, sin embargo, informó al controlador de la Torre que la aeronave proceder a un aterrizaje en la pista 36.

Poco después de este mensaje, el copiloto pidió al capitán que bajara el morro de la aeronave. En su respuesta, el capitán le pidió al copiloto que se lo tomara con calma, y el copiloto accedió: "Ya sé, estamos a 400 pies, ¡volemos!".

Luego, hubo un cambio significativo en el ruido de fondo de la cabina, con el capitán diciéndole al copiloto que baje las hélices del motor 1.

El capitán le dijo al copiloto que llamara a la Torre, y el copiloto preguntó cuál debería ser su mensaje al ATC. El capitán le indicó que le dijera a ATC que estaban en emergencia.

La respuesta del copiloto al capitán fue: "Estamos en emergencia. Tenemos autorización para aterrizar en la pista 36, vamos".

Luego, se activaron las alertas "Don't Sink! Don't Sink!" (Pérdida de altura tras el despegue) y "Terreno, terreno, elévese" se escucharon varias veces.

A las 06:52:45, el capitán pidió al copiloto que enarbolara las palas de la hélice del motor izquierdo, y el copiloto respondió diciendo que las palas de la hélice ya estaban emplumadas.

A las 06:52:52, el copiloto pidió al capitán que girara hacia el aeródromo. El capitán respondió que ya lo estaba haciendo. Poco después, a las 06:53:02, se disparó la alerta de pérdida.

El copiloto dijo entonces "81, baje la nariz", y luego de nuevo las alertas "Don't Sink! Don't Sink!" y "¡Terreno, terreno, elévese!" fueron escuchados.

A las 06:53:22, el copiloto pronunció "120 pies" y luego se escuchó una alerta de pérdida.

El copiloto le pidió al capitán que mantuviera la potencia, y el capitán dijo que estaba en plena potencia.

Luego, el copiloto le pidió al capitán que no sostuviera demasiado el morro para evitar que la aeronave se detuviera.

Luego le preguntó al capitán si aterrizarían en la playa y recibió un "NO" como respuesta.

A las 06:53:43 el copiloto le comentó al capitán que se encontraban a ciento veinte pies, y que no había altura suficiente para proceder a la pista, sugiriendo que aterrizaran en una franja de arena en la playa.

El capitán respondió que no aterrizaría en la playa e informó que, en cambio, aterrizarían en el campo.

A las 06:53:56, el copiloto comunicó por radio a la torre: "NOAR 4-8-9-6 es ... va a hacer un aterrizaje de emergencia en la playa...no es posible llegar a la pista...aterrizar aquí en la arena ...aterriza en la arena que no ...".

Entonces, se disparó la alerta de pérdida.

El capitán, nuevamente, le dijo al copiloto que no aterrizarían en la arena, y el copiloto respondió que se caerían encima de los edificios. A partir de ese momento, la alerta de pérdida continuó escuchándose durante 19 segundos hasta que ocurrió la pérdida, intercalada ocasionalmente con las alertas "Don't Sink! Don't Sink!" y "¡Terreno, terreno, elévese!"

A las 06:54:12, el copiloto pidió al capitán que por favor aterrizara en la playa, a lo que el capitán respondió con rudeza que no lo haría.

El copiloto insistió, diciendo que no podían llegar a la pista, y el capitán dijo: "¡Está bien! ¡Déjamelo a mí!".

A las 06:54:25, el copiloto le hizo un comentario al capitán de que se estaban estancando y repitió el comentario.

El morro se inclinó hacia arriba hasta que el avión se detuvo, impactando un campo cerca de una carretera. Un incendio estalló. El avión aterrizó en un terreno baldío cerca de la playa, ubicado a 1700 m del umbral de la pista.[2][3]

Investigación y reporte final

La CENIPA de Brasil fue la encargada de investigar lo ocurrido.

Dos años más tarde, la investigación dio su informe final diciendo, que como causas del accidente, se cuentan a:

Factor humano/aspecto médico

Ansiedad indeterminada

La percepción del peligro, especialmente por parte del copiloto, afectó la comunicación y pudo haber inhibido una postura más asertiva, lo que podría haber llevado a un aterrizaje de emergencia en la playa y minimizar las consecuencias del accidente.

Aspecto psicológico

Actitud indeterminada

Las acciones operacionales tomadas ante la emergencia pueden haber resultado del alto nivel de autoconfianza del PIC obtenido en sus años de experiencia en aviación, así como de su resistencia aceptar opiniones diferentes a las suyas.

Estado emocional indeterminado

A partir de los datos del RCV, es posible observar un acentuado nivel de ansiedad y tensión ante la situación anormal. Estos componentes pueden haber influido en el juicio de las condiciones que afectan la operación de la aeronave.

Proceso de toma de decisiones

La insistencia del piloto al mando de proceder a la pista 36 después del inicio de la emergencia, incluso después de que el copiloto se dio cuenta de que ya no podían llegar al aeródromo, refleja un juicio inapropiado de la información operacional presentada.

Evidencia de estrés indeterminado

La situación de emergencia inesperada durante el despegue y la falta de preparación para afrontarla puede haber generado un nivel de estrés en la tripulación, afectando su respuesta operativa.

Información psicosocial

Relación interpersonal indeterminada

La historia de divergencias entre los dos pilotos posiblemente obstaculizó el intercambio de información entre ellos, creando una barrera para enfrentar la situación adversa.

Dinámica del equipo

La presencia de ideas divergentes en relación con las acciones a tomar y la forma en que fueron tratadas, reveló problemas de integración y coordinación de la cabina que dificultaron la elección de la mejor opción para un aterrizaje seguro cuando la aeronave ya no podía llegar al aeródromo.

Cultura del grupo de trabajo indeterminado

La empresa se dividió informalmente en dos grupos, cuya interacción fue difícil. Es posible que esta dificultad de interacción se reflejase en la gestión de cabina durante la emergencia, ya que este vuelo contaba con un tripulante de cada grupo.

Información organizacional

Capacitación

Las fallas ocurridas en el proceso de capacitación de la empresa afectaron el desempeño de la tripulación, ya que no tuvieron un comportamiento condicionado en cuanto a la adopción de acciones seguras en respuesta a la emergencia.

Cultura organizacional

Las acciones tomadas por la empresa señalan informalidades que resultaron en una capacitación operativa incompleta y en actos que comprometieron la seguridad.

Aspecto operativo (con respecto a la operación de la aeronave)

Aplicación de los controles de vuelo

De acuerdo con los datos del FDR, el pedal no se aplicó de una manera que permitiera una deflexión del timón suficiente para mantener la coordinación de la aeronave desde un cierto momento del vuelo con potencia asimétrica.

Los valores de deriva obtenidos por la inadecuada aplicación del pedal penalizaron el desempeño de la aeronave, imposibilitando mantener una pendiente de ascenso o incluso un vuelo nivelado.

En la fase final del vuelo, incluso con la disminución de la velocidad a valores por debajo del VMCA, en medio del sonido continuo de la alerta de pérdida y las reiteradas solicitudes del copiloto de no sujetar el morro para no entrar en pérdida. El capitán continuó actuando en el control de cabeceo hasta que la aeronave alcanzó una actitud longitudinal de 18° y se detuvo.

Coordinación de cabina

La demora en la retracción del tren de aterrizaje luego de la primera solicitud hecha por el PIC, el comando del PIC para hacer que las palas de la hélice ya estuvieran emplumadas y la solicitud hecha por el copiloto preguntando al PIC girar hacia el aeropuerto cuando la aeronave ya estaba girando, eran indicios de que el flujo de tareas en cabina no estaba bien coordinado.

No se cumplieron los procedimientos de emergencia prescritos en la lista de verificación. En los momentos finales del vuelo, no hubo acuerdo entre los pilotos para definir la opción menos crítica, es decir, regresar al aeródromo o aterrizar en la playa.

Olvido

Es posible que, ante la emergencia y ante un sentimiento de ansiedad, los pilotos se olvidaran de realizar el tercer tramo del procedimiento prescrito para la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1, intentando regresar al aeródromo apenas después de la conclusión del segundo segmento, todavía a una altitud de 400 pies.

Capacitación

La falta de adiestramiento de la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1, en la forma exacta en que está prescrito en el Programa de Adiestramiento, favoreció un desempeño inadecuado ante el problema que enfrentaban.

Los pilotos no siguieron el perfil de vuelo recomendado para la emergencia ni ejecutaron los elementos de la lista de verificación prescritos después de los 400 pies.

Juicio del piloto

Los pilotos juzgaron que su prioridad sería regresar para aterrizar en la pista, pero en la dirección opuesta a la que habían usado para despegar, con el viraje comenzando a 400 pies, hecho que hizo que es más difícil volar el avión.

Hasta 400 pies, la aeronave mantuvo un perfil de vuelo recto y desarrolló un gradiente de ascenso positivo. Esta condición de vuelo favoreció el cumplimiento de los ítems de la lista de verificación de emergencia, de acuerdo con las prescripciones del Programa de Entrenamiento, con poca variación en la aplicación de los controles de vuelo.

Al iniciar el giro, sería necesario encontrar una nueva medida de deflexión del pedal compatible con la nueva condición de peralte y, al mismo tiempo, realizar los procedimientos de verificación. Por lo tanto, el turno en sí representó un aumento en la carga de trabajo. Cabe destacar que el motor en funcionamiento tenía la potencia adecuada para el mantenimiento del vuelo.

Supervisión de la gestión

La supervisión por parte de la gerencia no detectó que las instrucciones dadas omitieran ítems del temario contenido en el Programa de Adiestramiento relativo a la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1, tanto en el currículo de tierra como en los segmentos del currículo de vuelo .

Nadie identificó que el software que utilizaba la empresa para el despacho de la aeronave realizaba el cálculo del peso máximo de despegue, atribuyéndole al peso máximo de despegue para un despegue de Recife un valor que en realidad era el peso máximo estructural (6.600 Kg).

El día del accidente, hubo una limitación de peso debido a la temperatura. Debido a la falla incorporada del software, la aeronave despegó con un exceso de peso de despegue, lo que resultó en una reducción de la velocidad de ascenso.

Factor material (con respecto a la aeronave)

Fabricación

Considerando la hipótesis de que el proceso de fatiga en la pala T52A175 tuvo su origen mientras la pala aún estaba instalada en el motor del operador ruso, el método utilizado por el fabricante del motor para la evaluación y La posterior reutilización de las palas usadas no habría podido garantizar la calidad de dicha pala, que acabó siendo instalada en la posición número 27 del disco GGT del motor izquierdo de la aeronave accidentada.

Diseño

La documentación de la aeronave traducida al idioma inglés por el fabricante no favoreció el funcionamiento de la aeronave, ya que contenía textos confusos, diferencias dentro de un mismo tema cuando se trataba de documentos distintos, junto con errores de traducción, que dificultaban su comprensión. , y que puede haber contribuido a la no ejecución del procedimiento adecuado en relación con la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1.

Especialmente en lo que respecta a la acción de apagado ABC, que se tomará a 200 pies, la divergencia entre las formas en que se presenta en la lista de verificación y el AFM puede haber contribuido a su no ejecución por parte de los pilotos, degradando el desempeño del aeronave.

Referencias

  1. G1, Do (13 de julio de 2011). «Avião cai no Recife e deixa 16 mortos, diz Corpo de Bombeiros». Brasil (en portugués de Brasil). Consultado el 15 de octubre de 2021. 
  2. «Accident description PR-NOB». Aviation Safety Network. Consultado el 13 de julio de 2011. 
  3. Hradecky, Simon. «Crash: NOAR L410 near Recife on Jul 13th 2011, lost height». Aviation Herald. Consultado el 13 de julio de 2011. 

Enlaces externos

  • Fotografía de los restos calcinados
  • Reporte final
  •   Datos: Q2597490

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El Vuelo 4896 de Noar Linhas Aereas fue un vuelo regular domestico de pasajeros desde el aeropuerto de Recife al aeropuerto de Mossoro via Natal Brasil El miercoles 13 de julio de 2011 poco despues de despegar se emitio un mayday y la tripulacion anuncio sus intenciones de aterrizar en la playa de Boa Viagem El avion se estrello a unos 1 200 metros del final de la pista matando a todas las 16 personas que viajaban en su interior 1 Vuelo 4896 de Noar Linhas AereasUn Let L 410 Turbolet de la misma aerolinea identico al accidentado SucesoAccidente aereoFecha13 de julio de 2011Hora06 54 localCausaFalla mecanica por diseno de la aeronave seguida de incendio del motor sumado a los graves y diversos errores del piloto en un intento de aterrizaje de emergenciaLugarA 1 7 km del aeropuerto Internacional de Recife Guararapes BrasilCoordenadas8 09 09 S 34 54 34 O 8 1525 34 90944444OrigenAeropuerto de Recife Recife BrasilUltima escalaAeropuerto Internacional Augusto Severo Natal BrasilDestinoAeropuerto Mossoro Mossoro BrasilFallecidos16Heridos0ImplicadoTipoLet L 410UVP E20OperadorNoar Linhas AereasRegistroPR NOBPasajeros14Tripulacion2Supervivientes0 editar datos en Wikidata Indice 1 Avion 2 Accidente 3 Investigacion y reporte final 3 1 Factor humano aspecto medico 3 1 1 Ansiedad indeterminada 3 2 Aspecto psicologico 3 3 Informacion psicosocial 3 4 Informacion organizacional 3 5 Aspecto operativo con respecto a la operacion de la aeronave 3 6 Factor material con respecto a la aeronave 4 Referencias 5 Enlaces externosAvion EditarEl avion accidentado fue un Let L 410UVP E20 registrado como PR NOB El avion fue construido en 2010 con numero de serie 2722 Fue el segundo adquirido por Noar Linhas Aereas entrando en servicio en junio de 2010 Accidente EditarEl vuelo despego de Recife a Mossoro con una parada en ruta en Natal El avion habia despegado de la pista 18 del aeropuerto de Recife a las 06 51 Durante el briefing de despegue el capitan dijo que consideraria la posibilidad de aterrizar en la pista si se produjera una falla despues de V1 velocidad de decision con suficiente pista y el tren de aterrizaje aun no retraido Tambien dijo que si ocurriera una falla despues de V1 y con el tren de aterrizaje retraido procederia con el vuelo mientras que el copiloto se encargaria de monitorear los instrumentos y complementar los procedimientos de emergencia luego de los 400 pies AGL Informo que en tal caso los giros se harian hacia el lado buen motor Durante el despegue tres segundos despues de que el capitan solicitara la retraccion del tren de aterrizaje se escucho un sonido proveniente de los motores A pesar de la solicitud del capitan de retraer el tren de aterrizaje su solicitud solo se cumplio 50 segundos despues luego de que la cuarta vez lo repitiera Luego de verificar la ocurrencia de la falla del motor el copiloto le pidio al capitan que abortara el despegue tres veces agregando que la aeronave habia perdido potencia El capitan prosiguio con la salida diciendo que no habia espacio suficiente para abortar el despegue El capitan entonces le dijo al copiloto que solicitara el aterrizaje en la pista 30 repitiendo esta solicitud dos veces sin tomar en cuenta que la pista del aeropuerto de Recife tiene los umbrales 18 y 36 El copiloto sin embargo informo al controlador de la Torre que la aeronave proceder a un aterrizaje en la pista 36 Poco despues de este mensaje el copiloto pidio al capitan que bajara el morro de la aeronave En su respuesta el capitan le pidio al copiloto que se lo tomara con calma y el copiloto accedio Ya se estamos a 400 pies volemos Luego hubo un cambio significativo en el ruido de fondo de la cabina con el capitan diciendole al copiloto que baje las helices del motor 1 El capitan le dijo al copiloto que llamara a la Torre y el copiloto pregunto cual deberia ser su mensaje al ATC El capitan le indico que le dijera a ATC que estaban en emergencia La respuesta del copiloto al capitan fue Estamos en emergencia Tenemos autorizacion para aterrizar en la pista 36 vamos Luego se activaron las alertas Don t Sink Don t Sink Perdida de altura tras el despegue y Terreno terreno elevese se escucharon varias veces A las 06 52 45 el capitan pidio al copiloto que enarbolara las palas de la helice del motor izquierdo y el copiloto respondio diciendo que las palas de la helice ya estaban emplumadas A las 06 52 52 el copiloto pidio al capitan que girara hacia el aerodromo El capitan respondio que ya lo estaba haciendo Poco despues a las 06 53 02 se disparo la alerta de perdida El copiloto dijo entonces 81 baje la nariz y luego de nuevo las alertas Don t Sink Don t Sink y Terreno terreno elevese fueron escuchados A las 06 53 22 el copiloto pronuncio 120 pies y luego se escucho una alerta de perdida El copiloto le pidio al capitan que mantuviera la potencia y el capitan dijo que estaba en plena potencia Luego el copiloto le pidio al capitan que no sostuviera demasiado el morro para evitar que la aeronave se detuviera Luego le pregunto al capitan si aterrizarian en la playa y recibio un NO como respuesta A las 06 53 43 el copiloto le comento al capitan que se encontraban a ciento veinte pies y que no habia altura suficiente para proceder a la pista sugiriendo que aterrizaran en una franja de arena en la playa El capitan respondio que no aterrizaria en la playa e informo que en cambio aterrizarian en el campo A las 06 53 56 el copiloto comunico por radio a la torre NOAR 4 8 9 6 es va a hacer un aterrizaje de emergencia en la playa no es posible llegar a la pista aterrizar aqui en la arena aterriza en la arena que no Entonces se disparo la alerta de perdida El capitan nuevamente le dijo al copiloto que no aterrizarian en la arena y el copiloto respondio que se caerian encima de los edificios A partir de ese momento la alerta de perdida continuo escuchandose durante 19 segundos hasta que ocurrio la perdida intercalada ocasionalmente con las alertas Don t Sink Don t Sink y Terreno terreno elevese A las 06 54 12 el copiloto pidio al capitan que por favor aterrizara en la playa a lo que el capitan respondio con rudeza que no lo haria El copiloto insistio diciendo que no podian llegar a la pista y el capitan dijo Esta bien Dejamelo a mi A las 06 54 25 el copiloto le hizo un comentario al capitan de que se estaban estancando y repitio el comentario El morro se inclino hacia arriba hasta que el avion se detuvo impactando un campo cerca de una carretera Un incendio estallo El avion aterrizo en un terreno baldio cerca de la playa ubicado a 1700 m del umbral de la pista 2 3 Investigacion y reporte final EditarLa CENIPA de Brasil fue la encargada de investigar lo ocurrido Dos anos mas tarde la investigacion dio su informe final diciendo que como causas del accidente se cuentan a Factor humano aspecto medico Editar Ansiedad indeterminada Editar La percepcion del peligro especialmente por parte del copiloto afecto la comunicacion y pudo haber inhibido una postura mas asertiva lo que podria haber llevado a un aterrizaje de emergencia en la playa y minimizar las consecuencias del accidente Aspecto psicologico Editar Actitud indeterminadaLas acciones operacionales tomadas ante la emergencia pueden haber resultado del alto nivel de autoconfianza del PIC obtenido en sus anos de experiencia en aviacion asi como de su resistencia aceptar opiniones diferentes a las suyas Estado emocional indeterminadoA partir de los datos del RCV es posible observar un acentuado nivel de ansiedad y tension ante la situacion anormal Estos componentes pueden haber influido en el juicio de las condiciones que afectan la operacion de la aeronave Proceso de toma de decisionesLa insistencia del piloto al mando de proceder a la pista 36 despues del inicio de la emergencia incluso despues de que el copiloto se dio cuenta de que ya no podian llegar al aerodromo refleja un juicio inapropiado de la informacion operacional presentada Evidencia de estres indeterminadoLa situacion de emergencia inesperada durante el despegue y la falta de preparacion para afrontarla puede haber generado un nivel de estres en la tripulacion afectando su respuesta operativa Informacion psicosocial Editar Relacion interpersonal indeterminadaLa historia de divergencias entre los dos pilotos posiblemente obstaculizo el intercambio de informacion entre ellos creando una barrera para enfrentar la situacion adversa Dinamica del equipoLa presencia de ideas divergentes en relacion con las acciones a tomar y la forma en que fueron tratadas revelo problemas de integracion y coordinacion de la cabina que dificultaron la eleccion de la mejor opcion para un aterrizaje seguro cuando la aeronave ya no podia llegar al aerodromo Cultura del grupo de trabajo indeterminadoLa empresa se dividio informalmente en dos grupos cuya interaccion fue dificil Es posible que esta dificultad de interaccion se reflejase en la gestion de cabina durante la emergencia ya que este vuelo contaba con un tripulante de cada grupo Informacion organizacional Editar CapacitacionLas fallas ocurridas en el proceso de capacitacion de la empresa afectaron el desempeno de la tripulacion ya que no tuvieron un comportamiento condicionado en cuanto a la adopcion de acciones seguras en respuesta a la emergencia Cultura organizacionalLas acciones tomadas por la empresa senalan informalidades que resultaron en una capacitacion operativa incompleta y en actos que comprometieron la seguridad Aspecto operativo con respecto a la operacion de la aeronave Editar Aplicacion de los controles de vueloDe acuerdo con los datos del FDR el pedal no se aplico de una manera que permitiera una deflexion del timon suficiente para mantener la coordinacion de la aeronave desde un cierto momento del vuelo con potencia asimetrica Los valores de deriva obtenidos por la inadecuada aplicacion del pedal penalizaron el desempeno de la aeronave imposibilitando mantener una pendiente de ascenso o incluso un vuelo nivelado En la fase final del vuelo incluso con la disminucion de la velocidad a valores por debajo del VMCA en medio del sonido continuo de la alerta de perdida y las reiteradas solicitudes del copiloto de no sujetar el morro para no entrar en perdida El capitan continuo actuando en el control de cabeceo hasta que la aeronave alcanzo una actitud longitudinal de 18 y se detuvo Coordinacion de cabinaLa demora en la retraccion del tren de aterrizaje luego de la primera solicitud hecha por el PIC el comando del PIC para hacer que las palas de la helice ya estuvieran emplumadas y la solicitud hecha por el copiloto preguntando al PIC girar hacia el aeropuerto cuando la aeronave ya estaba girando eran indicios de que el flujo de tareas en cabina no estaba bien coordinado No se cumplieron los procedimientos de emergencia prescritos en la lista de verificacion En los momentos finales del vuelo no hubo acuerdo entre los pilotos para definir la opcion menos critica es decir regresar al aerodromo o aterrizar en la playa OlvidoEs posible que ante la emergencia y ante un sentimiento de ansiedad los pilotos se olvidaran de realizar el tercer tramo del procedimiento prescrito para la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1 intentando regresar al aerodromo apenas despues de la conclusion del segundo segmento todavia a una altitud de 400 pies CapacitacionLa falta de adiestramiento de la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1 en la forma exacta en que esta prescrito en el Programa de Adiestramiento favorecio un desempeno inadecuado ante el problema que enfrentaban Los pilotos no siguieron el perfil de vuelo recomendado para la emergencia ni ejecutaron los elementos de la lista de verificacion prescritos despues de los 400 pies Juicio del pilotoLos pilotos juzgaron que su prioridad seria regresar para aterrizar en la pista pero en la direccion opuesta a la que habian usado para despegar con el viraje comenzando a 400 pies hecho que hizo que es mas dificil volar el avion Hasta 400 pies la aeronave mantuvo un perfil de vuelo recto y desarrollo un gradiente de ascenso positivo Esta condicion de vuelo favorecio el cumplimiento de los items de la lista de verificacion de emergencia de acuerdo con las prescripciones del Programa de Entrenamiento con poca variacion en la aplicacion de los controles de vuelo Al iniciar el giro seria necesario encontrar una nueva medida de deflexion del pedal compatible con la nueva condicion de peralte y al mismo tiempo realizar los procedimientos de verificacion Por lo tanto el turno en si represento un aumento en la carga de trabajo Cabe destacar que el motor en funcionamiento tenia la potencia adecuada para el mantenimiento del vuelo Supervision de la gestionLa supervision por parte de la gerencia no detecto que las instrucciones dadas omitieran items del temario contenido en el Programa de Adiestramiento relativo a la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1 tanto en el curriculo de tierra como en los segmentos del curriculo de vuelo Nadie identifico que el software que utilizaba la empresa para el despacho de la aeronave realizaba el calculo del peso maximo de despegue atribuyendole al peso maximo de despegue para un despegue de Recife un valor que en realidad era el peso maximo estructural 6 600 Kg El dia del accidente hubo una limitacion de peso debido a la temperatura Debido a la falla incorporada del software la aeronave despego con un exceso de peso de despegue lo que resulto en una reduccion de la velocidad de ascenso Factor material con respecto a la aeronave Editar FabricacionConsiderando la hipotesis de que el proceso de fatiga en la pala T52A175 tuvo su origen mientras la pala aun estaba instalada en el motor del operador ruso el metodo utilizado por el fabricante del motor para la evaluacion y La posterior reutilizacion de las palas usadas no habria podido garantizar la calidad de dicha pala que acabo siendo instalada en la posicion numero 27 del disco GGT del motor izquierdo de la aeronave accidentada DisenoLa documentacion de la aeronave traducida al idioma ingles por el fabricante no favorecio el funcionamiento de la aeronave ya que contenia textos confusos diferencias dentro de un mismo tema cuando se trataba de documentos distintos junto con errores de traduccion que dificultaban su comprension y que puede haber contribuido a la no ejecucion del procedimiento adecuado en relacion con la falla del motor de despegue por encima de la emergencia V1 Especialmente en lo que respecta a la accion de apagado ABC que se tomara a 200 pies la divergencia entre las formas en que se presenta en la lista de verificacion y el AFM puede haber contribuido a su no ejecucion por parte de los pilotos degradando el desempeno del aeronave Referencias Editar G1 Do 13 de julio de 2011 Aviao cai no Recife e deixa 16 mortos diz Corpo de Bombeiros Brasil en portugues de Brasil Consultado el 15 de octubre de 2021 Accident description PR NOB Aviation Safety Network Consultado el 13 de julio de 2011 Hradecky Simon Crash NOAR L410 near Recife on Jul 13th 2011 lost height Aviation Herald Consultado el 13 de julio de 2011 Enlaces externos EditarFotografia de los restos calcinados Reporte final Datos Q2597490 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Vuelo 4896 de Noar Linhas Aereas amp oldid 144851053, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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